安庆大观酸洗钝化,锅炉酸洗费用
在清洗界是1难题。
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4原设计上存在问题。
空预器为2路电源。
正常运行时分别带1台空预器及其辅助设备运行。
2路电源互为暗备用。
且为互联动。
这样在1路电源发生故障的情况下。
另外1路电源自投于故障点上。
致使2路电源均失电。
造成空预器均停。
直接威胁机组正常运行。
冷却塔是用水作为循环冷却剂,从1系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,冷却塔暴露于大气中,运行过程中会有大量的泥沙、藻类等附着于冷却塔填料表面,不清理干净会在以后的运行中将这些污垢冲洗到冷却器内造成冷却器内热交换铜管的堵塞,影响热交换效果,所以必须对冷却塔进行清理。
因此要想保证冷却塔的正常使用离不开对它的清洗,下面玉顺环保小编给大家讲解1下冷却塔清洗。
1、停机清洗
及按照清洗流程杀菌灭藻清洗清洗除垢剂清洗预膜清洗后的清理。
此方案需要在停机状态下进行清洗,时间8天左右,除垢率95%以上。
清洗程序:水冲洗杀菌灭藻清洗清洗剂除垢清洗清洗后冲洗预膜清洗后的清理。
2、水冲洗
水冲洗的目的是用大流量的水尽可能冲洗掉系统中的灰尘、泥沙、脱落的藻类及腐蚀物等疏松的污垢,同时检查系统的泄漏情况。
冲洗水的流速以大于0.15m/s为宜,冲洗合格后排尽系统内的冲洗水。
3、杀菌灭藻清洗
杀菌灭藻清洗的目的是杀死系统内的微生物,并使设备表面附着的生物粘泥剥落脱离。
排掉冲洗水后将系统内加入杀菌灭藻剂进行清洗,当系统的浊度趋于平衡时停止清洗。
4、清洗液除垢清洗清洗液清洗的目的是利用清洗剂把系统内的水垢、氧化物溶解后溶于水冲洗掉。
将清洗剂加入空调系统用循环泵循环清洗并在高点排空和较低点排污,以避免产生气阻和导淋堵塞,影响清洗效果。
清洗时应定时检测清洗液浓度、金属离子Fe2+、Fe3+、Cu2+浓度、温度、PH值等,当金属离子浓度趋于平缓时结束清洗。
5、清洗后的漂洗
此次水冲洗是为了冲洗掉清洗时残留的清洗液以及清洗掉的杂质,冲洗是要不断开起导淋以使沉积在短管内的杂质、残液冲洗掉。
冲洗是不断测试PH值,浊度,当PH值、浊度趋于平缓时结束冲洗。
6、用高压水冲洗蒸发器,将蒸发器内沉淀的杂质冲洗掉,必要时也要对蒸发器单独外接循环系统进行清洗。
2、冷却塔清理由于冷却塔暴露于大气中,运行过程中会有大量的泥沙、藻类等附着于冷却塔填料表面,不清理干净会在以后的运行中将这些污垢冲洗到冷却器内造成冷却器内热交换铜管的堵塞,影响热交换效果,所以必须对冷却塔进行清理。
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对无害、无毒。
废液符合环保排放。
获得北京市卫生局颁发的生活饮用水卫生许可批件。
腐蚀度:60C。
48小时钢:7.9810-5g/cm2.h铝:9.010-5g/cm2.h不锈钢:2.9510-5g/cm2.h黄铜:4.2710-5g/cm2.h3、锅炉清洗施工方案:1、在锅炉进出水管上或通气管上加装配套的法兰盲板接口。
用软管与锅炉外自备循环泵连接。
形成临时循环系统。
2、用50℃左右热水将BAP安全除垢剂溶解后。
用循环泵从进水口注入。
出水口返出。
循环浸泡4小时左右。
3、由于BAP安全除垢剂只与水垢反应。
将水垢化为气体和清水。
与金属及其它物质不发生反应。
对锅炉无腐蚀、无损伤。
除垢干净。
残液对无害、无毒。
符合环保排放。
4、反复循环清洗。
确认锅炉水垢已全部清洗干净后。
排去废液。
用清水冲洗干净即可。
5、卧式锅炉需打开人孔、手孔用清水冲洗干净并恢复。
6、恢复系统各处。
锅炉清洗有效控制、杜绝隐患。
在线带电清洗的过程就是发现隐患的过程。
用主动的方式避免意外情况的发生。
当发生事故时进行维修损失已经造成。
锅炉清洗而定期的进行在线带电清洗可在维护过程中有准备地有控制地发现隐患。
解决隐患。
避免设备在运行中发生事故。
做到防患于未然。
3、从新做起、贯穿全程。
清洗维护的目的是为了保证设备运行过程中的安全。
它必须贯穿设备从投入使用到更新的全过程。
即清洗维护从新设备投入使用就必须开始。
脏了再洗。
为时晚矣。
安庆大观酸洗钝化,锅炉酸洗费用但随着锅炉参数不断的提高,磷酸盐的隐蔽现象越来越严重,由此引起的酸性腐蚀也越来越多。
而在另1方面,高参数机组的锅炉补给水系统已全部采用2级除盐,凝结水系统设有精处理装置。
这样,炉水中基本没有硬度成分,磷酸盐处理的主要作用也从除硬度为调整pH值防腐。
近1年来,人们又提出低磷酸盐处理与平衡磷酸盐处理。
低磷酸盐处理的下限控制在.3~.5mg/L,上限1般不超过2~3mg/L。
平衡磷酸盐处理的基本原理是使炉水磷酸盐的含量减少到只够与硬度成分反应所需的浓度,同时允许炉水中有小于1mg/L的游离Na0H,以保证炉水的pH值在9.~9.6的范围内。
凝结水处理目前绝大部分3MW及以上的高参数机组均设有凝结水精处理装置,并以进口为主,其再生系统的主品是高塔分离装置与锥底分离装置。
但真正能实现长周期氨化运行的精处理装置并不多,仅有厦门嵩屿电厂等少数几家,嵩屿电厂混床的运行周期在1天以上,周期制水量达5万t以上。
从环保与经济的角度出发,实现氨化运行将是今后精处理系统的发展方向。
另外,在设备投资、设备布置与工艺优化方面,应考虑尽可能多地利用电厂原有的公用系统,如减少树脂再生用的风机及混床的再循环泵等,尽可能把系统的程控装置和再生装置安装在锅炉补给水侧,以利实现集中化管理。
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