保定酸洗钝化,塔清洗推荐公司
它还应具有无毒、小剂量酸洗液的浓度、清洗温度、缓蚀剂的浓度等因素的影响。
在这些因素的影响下。
通过查阅文献。
本文就这些影响因素进行单因子实验。
分析所得数据得出理论缓蚀条件。
为了了解低压锅炉清洗过程影响因素的效果。
本实验采用单因素实验的方法。
分别从清洗过程中缓蚀剂的用量、清洗温度、清洗时间和酸洗液的浓度4个方面来进行实验。
方便和使用安全的特点采用酸性溶液清洗掉锅炉本体表面的氧化铁等杂质和锅炉运行后受热面上的水垢等。
保证锅炉运行热量正常传递。
从而达到安全和节约能源的目的。
当汽轮机凝汽器冷却水管结垢或被冷却塔堵塞时,凝汽器真空受到破坏,使凝汽器真空下降,使汽轮机不能正常工作。
因此必须停机清洗凝汽器冷却管,使凝汽器冷却管保持较高的清洁状态。
凝汽器清洗方法通常有以下几种:
1、凝汽器冷却水管采用机械清洗,机械清洗工艺即用钢丝刷+毛刷等机械清洗,用人工清洗水垢。
机械清洗缺点是时间长,劳动强度大。
2、凝汽器冷却水管采用酸洗。
当凝汽器铜管结有硬垢,真空下滑无法维持时应停机进行酸洗。
用酸液溶解去除硬质水垢。
去除水垢的同时还要采取适当措施防止铜管被腐蚀。
3、通风干燥法。
凝汽器有软垢污泥时,可采用通风干燥法处理,其原理是使管内微生物和软泥龟裂,再通水冲走。
4、反冲洗法。
凝汽器中的软垢还可以采用冷却水定期在铜管中反向流动的反冲洗法来清除。
这种方法的缺点是要增加管道阀门的投资,系统较复杂。
5、胶球清洗+胶球清洗装置连续清洗法。
是将比重接近水的胶球橡胶球剥皮胶球普通胶球金刚砂胶球半金刚砂胶球投入循环水中,在循环水压力作用下,使胶球橡胶球剥皮胶球普通胶球金刚砂胶球半金刚砂胶球通过冷却水管,清洗铜管内松软的沉积物。
胶球清洗+胶球清洗装置是1种较好的凝汽器清洗方法。
目前我国各电厂普遍采用此法。
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但酸洗除垢法效果较好。
除垢前锅炉情况除垢后锅炉情况4.3碱类除垢法用碱洗不能清除碳酸盐水垢。
用碱主要是清除硫酸盐水垢和硅酸盐水垢以及硫酸盐和硅酸盐的混合水垢。
此法是使水垢软化。
尔后再用机械的方法清除。
碱洗除垢法所用的药剂有碳酸钠和氢氧化钠两种。
如果使用磷酸3钠。
不但能清除硫酸盐和硅酸盐的水垢。
同时还能清除碳酸盐水垢。
碱洗是采用不升压的长时间煮炉办法。
煮炉时间不少24h。
最多可达40h。
碱煮后要立即冲掉沉渣。
并打开锅炉进行机械除垢。
否则泥渣重新硬化就难以清除了。
升压至0点8兆帕。
并且进行8到十小时。
这些步奏完成后对各下联箱排污点放水。
截止门全开保持1分钟。
补充煮炉溶液至中间水位。
升压至1点0到1点5兆帕。
保持8小时到十小时。
对各排污门再排污并且各1分钟。
然后补水至汽包中间水位。
再升压至2点0到2点5兆帕。
并且要进行8到十个小时。
各排污点均排放1分钟。
随后补充除盐水。
并对锅炉进行底部排污和连续排污。
换水至锅炉水碱度和磷酸根为正常值。
且pH值降至9点0左右。
水温降至7十到8十摄氏度。
就能够把水全部排出。
保定酸洗钝化,塔清洗推荐公司与投运脱硫废水0排放系统主烟道相比,投运旁路烟道对低温省煤器入口烟温及其出口母管凝结水温度影响较小。
3对机组主参数影响由于脱硫废水0排放系统是在机组正常运行时投运,所以需研究该系统投运对机组主参数的影响情况,结果见表3。
由表3可见:在满负荷工况下投入脱硫废水0排放系统主烟道后,与未投运脱硫废水0排放系统相比,主蒸汽参数未变化,空预器出口排烟温度下降4℃,1级省煤器出口给水温度下降1℃,总煤量不变;投运脱硫废水0排放系统旁路烟道后,主蒸汽参数未变化,空预器出口排烟温度仅下降1℃,但由于从1级省煤器前抽取部分烟气到旁路烟道蒸发废水,使得进入1级省煤器换热的烟气量减少,故与投运脱硫废水0排放系统旁路烟道前相比,1级省煤器出口给水温度降低了3℃,总煤量增加1t/h,对机组经济性稍有影响。
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