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锅炉清洗凝汽器局部换管工艺方法锅炉清洗凝汽器铜管泄露程度不同采用的措施也不同。
少量泄露时采用堵管。
泄露超过10%时。
应部分更换铜管。
如果使用了较长时间。
腐蚀严重的。
应全部更换新铜管。
新铜管要经过检查化验合格后方可使用。
1、抽管先用不淬火的鸭嘴扁錾在铜管两端胀口处。
沿管径圆周3个方向施力。
吧旧铜管口凿成3叶花形注意:不可在管板上管孔内凿出伤痕、沟槽。
然后用大样冲向1头冲击。
冲出1段后。
用手直接抽出铜管。
当汽轮机凝汽器冷却水管结垢或被冷却塔堵塞时,凝汽器真空受到破坏,使凝汽器真空下降,使汽轮机不能正常工作。
因此必须停机清洗凝汽器冷却管,使凝汽器冷却管保持较高的清洁状态。
凝汽器清洗方法通常有以下几种:
1、凝汽器冷却水管采用机械清洗,机械清洗工艺即用钢丝刷+毛刷等机械清洗,用人工清洗水垢。
机械清洗缺点是时间长,劳动强度大。
2、凝汽器冷却水管采用酸洗。
当凝汽器铜管结有硬垢,真空下滑无法维持时应停机进行酸洗。
用酸液溶解去除硬质水垢。
去除水垢的同时还要采取适当措施防止铜管被腐蚀。
3、通风干燥法。
凝汽器有软垢污泥时,可采用通风干燥法处理,其原理是使管内微生物和软泥龟裂,再通水冲走。
4、反冲洗法。
凝汽器中的软垢还可以采用冷却水定期在铜管中反向流动的反冲洗法来清除。
这种方法的缺点是要增加管道阀门的投资,系统较复杂。
5、胶球清洗+胶球清洗装置连续清洗法。
是将比重接近水的胶球橡胶球剥皮胶球普通胶球金刚砂胶球半金刚砂胶球投入循环水中,在循环水压力作用下,使胶球橡胶球剥皮胶球普通胶球金刚砂胶球半金刚砂胶球通过冷却水管,清洗铜管内松软的沉积物。
胶球清洗+胶球清洗装置是1种较好的凝汽器清洗方法。
目前我国各电厂普遍采用此法。
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4.9清洗过程的化学监测及留样分析项目4.9.1清洗系统中应在有代表性的部位设置便于操作的监视取样点。
1般锅筒式锅炉的监视取样点布置在系统回路的入、出口处。
直流锅炉应在下列各部位分别布置取样点:1凝结水处理系统出口。
2低压加热器出口。
3除氧器水箱出口。
4高压加热器出口。
5水冷壁管出口。
6启动分离器出口。
7高温过热器出口。
8再热器出口。
4.9.2清洗过程应定时对清洗液进行取样化验。
化验方法见附录7《清洗过程化学监测分析方法及其监测的项目1般规定如下:4.9.2.1煮炉和碱洗过程:锅筒式锅炉取盐段和净段的水样。
直流炉取锅炉出、入口水样。
每2小时测定碱度和P0431次。
换水时每2小时测定碱度1次。
直至水样碱度与正常锅水碱度相近为止。
反应器中空气量较少。
所以通过自由基作用分解的有机物的量也较少。
3微波辐射过程同时也是1个高温加热的过程。
有1部分有机物和中间产物在高温作用下从活性炭上解吸下来。
被吸收液所吸收。
我们待所有实验结束后。
测定了去离子水和5%氢氧化钠吸收液的C0D值。
测定结果分别为265mg/L和0mg/L。
去离子水总体积为400mL。
实验中经微波辐射的活性炭量为145g。
1g活性炭的C0D吸附量大约370mg。
所以从活性炭上解吸下来的有机物和中间产物的C0D仅占活性炭所吸附的总C0D的0.20%。
保山施甸再沸器清洗离你近对于空预器来说,这就相当于机组负荷被人为降低了,相应会造成锅炉排烟温度和热风温度有不同程度的下降。
脱硫塔的耗水量相应降低。
对于石灰石—石膏湿法脱硫来说,由于脱硫塔出口烟气基本处于饱和状态,含水量是个定值,因此随着人口烟气含水量的增加,脱硫塔的耗水量相应降低。
MVR蒸发结晶与多效蒸发结晶MED对比如表表2所示。
烟道蒸发与旋喷雾蒸发对比如表3所示。
烟道蒸发技术和旋雾化蒸发技术从系统和原理上看比较接近,2者的投资费用相差不大,运行费用烟道蒸发略高,但旋雾化蒸发技术具有处理能力更有保证、运行可靠、调控灵活、便于改造等优点,总体而言优于烟道蒸发系统,可作为烟道蒸发技术的升级版。
语综上所述,需根据原水水质和后续处理工艺进水要求,确定预处理工艺与运行参数,是脱硫废水0排放处理的基础。
浓缩减量可有效降低蒸发固化段处理负荷,保证后续系统的蒸发,是实现脱硫废水0排放的关键;相较于热法浓缩,膜法浓缩设备简单,占地面积小,能耗较低;尤其,电渗析浓缩颇具潜在应用前景。
高温烟气蒸发将脱硫废水中的杂质以盐形式固化下来,最终实现脱硫废水0排放,是0排放处理的核心;旋雾化蒸发技术无需额外热源、效率高、占地少、简单易于自动化控制,并且可无须预处理,对电厂其他设备影响小,极具推广前景。
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