大兴安岭塔河酸洗钝化,化学清洗推荐公司
本次清灰总结:6月7日1#炉开始清灰。
历时93小时。
6月11日2#炉开始清灰。
历时96小时。
总结如下。
1、两台炉子运行60天必须清炉。
否则发电负荷直线下降。
2、本次清灰历时189小时。
少发电21万度。
3、本次发现以后烟道也必须每次清扫。
4、每次清灰大约都在180小时左右。
如果能提前1小时完工。
就可多发4000度电。
如果计划周密、清灰和污配合得当还可提前20个小时。
即可节约8万度电。
5、历次清灰较慢。
1是人员较少5人。
2是清洗人员不愿加班。
换热器清洗机结垢的原因分析:
1、 以离子或分子状态溶解于水中的杂质
钙盐类:在水中的主要构成有 CaHC032、CaCl2、CaS04、CaSi03 等。
钙盐是造成换热器结垢的主要成分。
镁盐:在水中的主要构成有 MgHC032、MgCl2、
MgS04 等。
镁溶解在水中后, 在受热分解后生成 Mg0H2沉淀, 构成泥渣或水垢。
钠盐:主要构成有NaCl 、Na2S04、NaHC03 等。
NaCl 不生成水垢, 但水中有游离氧存在, 会加速金属壁的腐蚀;
Na2S04 的含量过高会结盐, 影响安全运行;
水中的 NaHC03在温度和压力的作用下会分解出 NaC03、Na0H、C03, 使金属晶粒受损。
1、换热器清洗机清洗水垢的步骤
冲冼: 酸洗前, 先对换热器进行开式冲洗, 这样既能提高酸洗的效果, 也可降低酸洗的耗酸量。
将清洗液倒人清洗设备, 然后再注入换热器中。
酸洗: 将注满酸溶液的换热器静态浸泡 2h。
然后连续动态循环 3~4h。
其间每隔0.5h 进行正反交替清洗。
酸洗结束后, 应将酸洗液稀释中和后排掉。
碱洗 :酸洗结束后,用 Na0H、Na04, 软化水按1定的比例配制好, 利用动态循环的方式对换热器进行碱洗, 达到酸碱中和, 使换热器板片不再腐蚀。
水洗: 碱洗结束后,用清洁的软化水.反复对换热器进行冲洗 0.5h, 将换热器内的残渣冲洗干净。
2、防止板式换热器结垢的措施
运行中严把水质关,必须对系统中的水和软化罐中的软化水进行严格的水质化验,合格后才能注人管网。
新的系统投运时,应将换热器与供热系统分开, 进行1段时间的循环后, 再将换热器并人系统中, 以避免管网中杂质进入换热器。
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不过从清洗效果上看。
其清洗效率为汽油的95%~98%之间。
表面干燥度也低于汽油清洗件。
尽管如此。
在1般精度的机件清洗中。
sp103金属清洗剂则完全可以取代汽油。
可做金属0件清洗用的金属清洗剂有粉状和液状两种。
1般情况需加水稀释或溶解后使用。
多数常温清洗剂在使用时如适当加温60度左右。
均能不同程度地提高清洗效果。
中高温清洗剂。
必须加温到60℃以上才有较好的清洗效果。
具体的温度要求可参考各厂家的产品说明书。
工业锅炉清洗高压清洗机的原理很简单。
那就是清洗机把管道内部进来的自来水通过压力泵增压。
然后通过前面的高压喷枪射出。
造成很高速度的水流。
从而进行设备清洗。
高压清洗的水压越高。
其破坏力和清洗污垢的强度就越大。
污垢越是坚硬。
越是难以清除。
就越要加压清洗。
1般情况下都是(此处数字已屏蔽)bar的水压。
如果遇到比较难以清洗的污垢会有着(此处数字已屏蔽)的压力进行清洗。
这种压力1般情况下可以满足所有污垢的清洗要求。
大兴安岭塔河酸洗钝化,化学清洗推荐公司港口和水运行业的迅猛发展极大地促进了化学品的运输,而装运化学品的集装箱在清洗过程中将产生高浓度化学品废水。
由于化学品种类繁多,其废水成分极其复杂,且多为有毒、有害或致癌物质,如不进行有效处理,将严重威胁港口生态环境和人类健康。
目前港口废水的处理多采用隔油、混凝、电化学、氧化、吸附、气浮及生化等传统处理工艺,而由于化学品集装箱清洗废水为间歇操作,且产生的废水也因货种的不同变化较大,传统组合工艺很难达到处理要求,因此迫切需要开发1种且普遍适用的洗箱废水处理技术。
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