大兴安岭新林P1G清洗,清罐费用
当机组投入运行后。
由于固形物随水带入锅炉。
造成某些不溶物发生沉积。
如不及时除去。
沉积物会在炉内累积。
这样1方面影响锅炉的热效率。
保证机组顺利启动和安全、清洗将放入HCl的容器引出1条水管。
供给机器进水此时供入设备的水没有水压。
如开机后很长时间水不能从手持枪前端出来。
即有可能是进水压力不够。
应将容器置高或先将设备自身的水箱内先灌满HCl水再开机。
开机不会立即出水。
因为设备及管件内部有空气。
缩短锅炉的使用寿命。
换热器清洗机结垢的原因分析:
1、 以离子或分子状态溶解于水中的杂质
钙盐类:在水中的主要构成有 CaHC032、CaCl2、CaS04、CaSi03 等。
钙盐是造成换热器结垢的主要成分。
镁盐:在水中的主要构成有 MgHC032、MgCl2、
MgS04 等。
镁溶解在水中后, 在受热分解后生成 Mg0H2沉淀, 构成泥渣或水垢。
钠盐:主要构成有NaCl 、Na2S04、NaHC03 等。
NaCl 不生成水垢, 但水中有游离氧存在, 会加速金属壁的腐蚀;
Na2S04 的含量过高会结盐, 影响安全运行;
水中的 NaHC03在温度和压力的作用下会分解出 NaC03、Na0H、C03, 使金属晶粒受损。
1、换热器清洗机清洗水垢的步骤
冲冼: 酸洗前, 先对换热器进行开式冲洗, 这样既能提高酸洗的效果, 也可降低酸洗的耗酸量。
将清洗液倒人清洗设备, 然后再注入换热器中。
酸洗: 将注满酸溶液的换热器静态浸泡 2h。
然后连续动态循环 3~4h。
其间每隔0.5h 进行正反交替清洗。
酸洗结束后, 应将酸洗液稀释中和后排掉。
碱洗 :酸洗结束后,用 Na0H、Na04, 软化水按1定的比例配制好, 利用动态循环的方式对换热器进行碱洗, 达到酸碱中和, 使换热器板片不再腐蚀。
水洗: 碱洗结束后,用清洁的软化水.反复对换热器进行冲洗 0.5h, 将换热器内的残渣冲洗干净。
2、防止板式换热器结垢的措施
运行中严把水质关,必须对系统中的水和软化罐中的软化水进行严格的水质化验,合格后才能注人管网。
新的系统投运时,应将换热器与供热系统分开, 进行1段时间的循环后, 再将换热器并人系统中, 以避免管网中杂质进入换热器。
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使用方法:清洗剂适用于工作压力13公斤/cm2。
蒸发量低于4吨/时的无省煤器和过热器的锅炉。
使用前先将除垢剂用80℃左右的热水溶解成20%浓度的溶液。
然后给锅炉上水至可见水位。
再把化开的溶液注入炉内。
并保持高水位。
而后点火升温、煮炉。
煮炉的操作分常压和带压两种方式。
常压煮炉时。
待炉水沸腾后。
用小火保持炉水沸腾。
炉内压力升至1公斤/cm2。
后维持1段时间维持时间不少于24小时然后降压。
煮炉停火后。
要逐渐排污和补水。
炉温要缓慢下降。
以防造成残余应力。
当炉水温度降至50℃左右方可放水。
比如某水泥集团。
采用草酸清洗换热器。
换热器清洗每次时间都不敢超过2个小时。
因清洗的不够。
所以清洗时间有以前的1年1次变为现在的1年3次。
增加了两次的停机停产时间。
间接地给企业造成了损失。
目前各国都在全力发展环保清洗技术。
以求降低能耗。
扼止对环境的过度破坏。
在美国。
各科研机构尤其注重环保技术的研发。
以美嘉华为代表的1大批高科技企业近两年6续推出相关新技术。
引起注目。
国内目前也在逐步向环保清洗剂新技术靠拢。
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如何有效降低能耗支出,成为当前各企业急需解决的问题。
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