抚顺脱脂除油,沉淀池清理电话查询
锅炉清洗机组直流锅炉上进行的酸洗监测结果。
酸洗结束时测得Fe3+质量浓度达1500mg/L。
锅炉清洗分析原因为由于清洗系统产生负压。
导致大量空气漏入。
初始还原剂投加量不足以整个酸洗阶段Fe3+含量。
导致在酸洗初期达到1个短期离子含量平衡后。
金属基体开始不断受到Fe3+的腐蚀。
酸浓度持续降低而总铁离子含量升高。
清洗腐蚀指示试片的腐蚀速度达2.67g/m2h。
数值偏大。
电化学法和腐蚀失重法测定的势1致。
随着Fe3+质量浓度的增加Rp值迅速降低。
当Fe3+质量浓度增至1000mg/L以上时。
Rp值降至测量底限。
冷却塔是用水作为循环冷却剂,从1系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,冷却塔暴露于大气中,运行过程中会有大量的泥沙、藻类等附着于冷却塔填料表面,不清理干净会在以后的运行中将这些污垢冲洗到冷却器内造成冷却器内热交换铜管的堵塞,影响热交换效果,所以必须对冷却塔进行清理。
因此要想保证冷却塔的正常使用离不开对它的清洗,下面玉顺环保小编给大家讲解1下冷却塔清洗。
1、停机清洗
及按照清洗流程杀菌灭藻清洗清洗除垢剂清洗预膜清洗后的清理。
此方案需要在停机状态下进行清洗,时间8天左右,除垢率95%以上。
清洗程序:水冲洗杀菌灭藻清洗清洗剂除垢清洗清洗后冲洗预膜清洗后的清理。
2、水冲洗
水冲洗的目的是用大流量的水尽可能冲洗掉系统中的灰尘、泥沙、脱落的藻类及腐蚀物等疏松的污垢,同时检查系统的泄漏情况。
冲洗水的流速以大于0.15m/s为宜,冲洗合格后排尽系统内的冲洗水。
3、杀菌灭藻清洗
杀菌灭藻清洗的目的是杀死系统内的微生物,并使设备表面附着的生物粘泥剥落脱离。
排掉冲洗水后将系统内加入杀菌灭藻剂进行清洗,当系统的浊度趋于平衡时停止清洗。
4、清洗液除垢清洗清洗液清洗的目的是利用清洗剂把系统内的水垢、氧化物溶解后溶于水冲洗掉。
将清洗剂加入空调系统用循环泵循环清洗并在高点排空和较低点排污,以避免产生气阻和导淋堵塞,影响清洗效果。
清洗时应定时检测清洗液浓度、金属离子Fe2+、Fe3+、Cu2+浓度、温度、PH值等,当金属离子浓度趋于平缓时结束清洗。
5、清洗后的漂洗
此次水冲洗是为了冲洗掉清洗时残留的清洗液以及清洗掉的杂质,冲洗是要不断开起导淋以使沉积在短管内的杂质、残液冲洗掉。
冲洗是不断测试PH值,浊度,当PH值、浊度趋于平缓时结束冲洗。
6、用高压水冲洗蒸发器,将蒸发器内沉淀的杂质冲洗掉,必要时也要对蒸发器单独外接循环系统进行清洗。
2、冷却塔清理由于冷却塔暴露于大气中,运行过程中会有大量的泥沙、藻类等附着于冷却塔填料表面,不清理干净会在以后的运行中将这些污垢冲洗到冷却器内造成冷却器内热交换铜管的堵塞,影响热交换效果,所以必须对冷却塔进行清理。
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为了解决化学清洗领域的这1技术难。
为众多低压中小型锅炉、热交换设备用户和化学清洗行业提供1种廉价有效的清洗工艺技术。
兰州缓蚀技术研究所的科技人员进行了大量研究探索。
开发成功了新型硫酸盐水垢清洗剂运行除垢灵。
解决了硫酸盐水垢的清洗难题。
经试验室试验和工业应用试验证明。
运行除垢灵能清洗锅炉内结生的硫酸盐等难溶性水垢。
清洗工艺简便易行。
但不能去除S024阴离子团。
因此。
既使是锅外水处理十分严格的锅炉。
传热面仍然有可能积结硫酸盐水垢。
锅炉清洗流程低压系统回路:清洗循环泵凝结水加热器低压汽包低压蒸发器清洗循环泵。
锅炉清洗中压系统回路:清洗循环泵中压省煤器中压汽包中压蒸发器清洗循环泵。
高压系统回路:清洗循环泵高压省煤器高压汽包高压蒸发器清洗循环泵。
2EDTA药品配制根据清洗系统的体积。
按照模拟小型试验得出的清洗工艺参数计算出EDTA用量及还原剂、缓蚀剂量。
在配药泵自循环的搅拌下。
加入EDTA粉末。
并用Na0H溶解并调节pH至5.5~6.0。
然后用配药泵将配制好的清洗母液至贮药箱存放。
抚顺脱脂除油,沉淀池清理电话查询为改变这1状况,应采取以下措施。
1合理限定配水点的水压由于超压出流造成的隐形水量浪费并未引起人们的足够重视,因此在我国现行的《建筑给水排水设计规范》和建筑给水排水设计规范GBJ152征求意见稿以下简称征求意见稿中虽对给水配件和入户支管的压力做出了1定的限制性规定,但这只是从防止给水配件承压过高会导致损坏的角度考虑的,并未从防止超压出流的角度考虑,因此压力要求过于宽松,对限制超压出流基本没有作用。
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