广安酸洗钝化,管道脱脂公司
视沉积物的量。
有时常温清洗。
效果也不错口清洗工艺1般分为静态浸泡和强制循环两种。
清洗时间通常在4h左右。
但总的清洗液的接触时间不可超过10h强制循环的清洗工艺在国内比较常见是强酸。
与垢的反应速度快。
故清洗中也常常用到静态浸泡工艺[4]。
浸泡清洗时。
每隔1小时需要强制循环几分钟。
使清洗液中酸浓度分布均匀。
在浸泡清洗中。
采用氮气鼓泡清洗土艺对于碳酸盐、磷酸盐和铁铜混杂的垢的清除有较好的效果[1]如果垢中含有硅酸盐成分。
可以添加0.25%11%的铵NH4FHF作为助溶剂来清除。
凝汽器结垢严重影响了冷凝效果,影响端差、真空度和发电量。
结垢缩短了凝汽器设备使用寿命和正常出力。
如凝汽器管结垢达0.3mm,可影响汽轮机效率;超过0.5mm,可影响汽轮机出力,大幅浪费能源。
凝汽器管泄漏将引起锅炉机组各类水质故障,而腐蚀泄漏多由于循环水结垢而引起。
结垢导致凝汽器工作效率大大降低,影响机组运行经济性和安全性。
因此,合理的清洗很重要,也能延长使用寿命,提高换热效率,本文给大家介绍的就是凝汽器的清洗方案及清洗工艺流程。
1、造成凝汽器的堵塞的原因:
1.循环水结垢造成堵塞,1般是因为水中的碳酸盐遇热后,形成氢氧化镁等物质,粘结在换热器受热面上,导致受热面水循环不良,又引起悬浮物沉淀在换热器表面,造成2次水垢,极大的降低换热器传热效率。
2.杂质进入管道,导致堵塞,1般是在施工过程中,1些操作错误引起的。
管道内部生锈,引起堵塞,尤其是在储运期间,造成铁锈生成的速度加剧,因此停机期间的清洗十分重要。
2、凝汽器的清洗方式
1般凝汽器采用的清洗方式,都是酸洗、机械、高压水等试式,然而这类的清洗方式,会对设备的本身造成损害,甚至导致设备的报废,因此目前市场上又开发出了新的技术,对凝汽器进行清洗,能减少对设备的损耗,受到了大众的青睐和认可,因此在对凝汽器进行清洗的时候,清洗剂的选择十分重要,这需要专业的清洗人员进行判断。
3、凝汽器清洗工艺及流程:
选择合适的清洗剂,并针对凝汽器的面积及结垢状况,计算出清洗剂的用量。
根据凝汽器的管路容积,准备好清洗剂的容器,能满足循环需要即可,容器内表面要求干净无氧化层或者使用非金属材质的容器。
根据凝汽器内部循环压力要求,准备好可供循环的工业离心泵,准备好泵与凝汽器及容器的连接管路,必要时要制作法兰连接并连接好管路。
根据垢层厚度或者是清洗时间来确定清洗剂清洗剂使用浓度。
在容器内倒入足够量的清洗剂开始对凝汽器设备进行循环清洗
循环清洗过程中由于清洗剂与垢质发生化学反应,在溶液槽内可发现有明显溶解的垢质杂质及泡沫。
清洗1段时间后,用PH试纸对清洗剂进行测试,测试结果PH值如高于45左右时,需适量添加清洗剂原液继续清洗。
清洗过程中需要时刻对清洗剂进行测试,保持PH值在3以内有效范围且长时间再没有变化时,说明凝汽器设备已经清洗干净。
在容器在賖清水进行循环冲洗置换,把残留在设备内的已经剥离的垢质和其它杂质冲洗干净。
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1般点站锅炉运行1段时间之后就会产生水垢。
所以需要进行锅炉清洗。
这里电站锅炉清洗质量评定标准如下:1、金属表面应清洁。
基本上无残留氧化物和焊渣。
不出现2次浮锈。
无点蚀。
无明显金属粗晶析出的过洗现象。
不允许有镀铜现象。
金属表面形成完整的钝化膜。
2、腐蚀指示片平均腐蚀速率小于8g/m2h。
腐蚀总量小于80g/m2。
除垢率大于95%。
。
固定设备不受损伤。
电站锅炉化学清洗后检查项目1、打开汽包人孔。
汽包内壁清洗效果检查。
割开水冷壁下联箱手孔。
水冷壁清洗效果检查。
监视管清洗效果检查。
腐蚀指示片检查。
腐蚀速率测量。
清洗完毕后放水。
上水及浸泡前汽水系统阀门开关分别在规定状态。
按照锅炉操作规程。
被清洗锅炉正常上水。
待汽包空气门溢水后关闭空气门、待过热疏水管道大量排水时。
关闭过热器疏水阀并停止上水。
进入浸泡过程。
浸泡时间为1.5h。
在浸泡过程中。
保持汽包压力在0.13~0.15MPa之间。
以增强浸泡效果。
浸泡完成后汽包先泄压。
然后关严给水管道反清洗阀门后面通向省煤器、减温器入口的所有阀门。
慢开过热器出口联箱反清洗阀。
全开水冷壁联箱各排污阀门。
广安酸洗钝化,管道脱脂公司PM2.5粒径小,富含大量的有毒、有害物质且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对健康和大气环境质量的影响更大。
PM2.5今年或致4城市8余人早死12月18日,北京大学公共卫生学院和环保组织绿色和平在京联合发布《PM2.5的健康危害和经济损失评估研究》报告。
该报告估算,212年,北京、上海、广州、西安4个城市因PM2.5污染造成的早死人数总计超过85人,因早死而致的经济损失达68.2亿元。
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