桂林灵川反应釜除垢剂费用
锅炉清洗钢铁集团公司干熄焦锅炉投入运行。
至2012年9月仅仅运行5个月。
就出现多次爆管事件。
并且爆管间隔时间越来越短。
锅炉清洗爆管数量越来越多。
造成锅炉无法正常生产。
给公司效益带来重大损失。
该钢铁集团公司组织专家对爆管原因进行分析认为:经割管检查。
管内水垢厚度达4~5mm。
在这样短时间内形成大量水垢的主要原因是锅炉投运前没有经过化学清洗。
且锅炉采用工业用水。
水质不达标。
因此在锅炉水冷壁内壁短时间内集聚大量水垢。
由于水垢的传热系数低导致水冷壁管过热爆管。
当汽轮机凝汽器冷却水管结垢或被冷却塔堵塞时,凝汽器真空受到破坏,使凝汽器真空下降,使汽轮机不能正常工作。
因此必须停机清洗凝汽器冷却管,使凝汽器冷却管保持较高的清洁状态。
凝汽器清洗方法通常有以下几种:
1、凝汽器冷却水管采用机械清洗,机械清洗工艺即用钢丝刷+毛刷等机械清洗,用人工清洗水垢。
机械清洗缺点是时间长,劳动强度大。
2、凝汽器冷却水管采用酸洗。
当凝汽器铜管结有硬垢,真空下滑无法维持时应停机进行酸洗。
用酸液溶解去除硬质水垢。
去除水垢的同时还要采取适当措施防止铜管被腐蚀。
3、通风干燥法。
凝汽器有软垢污泥时,可采用通风干燥法处理,其原理是使管内微生物和软泥龟裂,再通水冲走。
4、反冲洗法。
凝汽器中的软垢还可以采用冷却水定期在铜管中反向流动的反冲洗法来清除。
这种方法的缺点是要增加管道阀门的投资,系统较复杂。
5、胶球清洗+胶球清洗装置连续清洗法。
是将比重接近水的胶球橡胶球剥皮胶球普通胶球金刚砂胶球半金刚砂胶球投入循环水中,在循环水压力作用下,使胶球橡胶球剥皮胶球普通胶球金刚砂胶球半金刚砂胶球通过冷却水管,清洗铜管内松软的沉积物。
胶球清洗+胶球清洗装置是1种较好的凝汽器清洗方法。
目前我国各电厂普遍采用此法。
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这种方法清洗费用比较高。
1台大型工业锅炉清洗1般都需要几十吨的水。
这样的话用药量就会比较大。
蓄水排水时间长。
浪费精力。
费用较高。
如果我们用常规的方法来进行工业锅炉清洗的话。
那么还要拆下排污阀。
还要拆下相关的阀门。
再安装相对应的盲板。
法兰等等。
这样1来操作非常麻烦。
并且清洗效果往往不太理想。
并且浪费时间浪费工业清洗剂。
其实我们可以把1根钢丝管把排污管和清水池连接起来。
然后打开气包入孔。
把循环的的出水管直接从入孔伸到有污垢的管道中。
就这样高进低出。
针对性的控制药水。
不同的地方污垢多。
就多泡会。
最后再整体的循环清洗。
最后再钝化就可以了。
锅炉清洗实践证明。
新建锅炉如启动前不进行化学清洗。
水、汽系统内的各种杂质和附着物在锅炉投运后会产生以下危害:锅炉清洗1.直接妨碍管壁的传热或导致水垢的产生。
使炉管金属过热和损坏。
缩短锅炉的使用寿命。
2.促使锅炉在运行中发生沉积物的腐蚀。
致使炉管变薄、穿孔而引管。
3.在炉水中形成碎片和沉渣。
从而引起炉管堵塞或破坏正常的汽、水流动的工艺。
4.使炉水的含硅量、含铁量等水质指标长期不合格。
延长了机组的启动时间。
危害汽轮机的正常运行。
桂林灵川反应釜除垢剂费用光Fenton反应原理在酸性条件下,H202在催化剂Fe2+的存在下,生成强氧化能力的0H,并引发产生更多的其它活性氧,实现对有机物的降解,其氧化过程为链式反应。
其中以0H的产生为链的开始,其他活性氧和反应中间体构成链的节点,反应体系在紫外光的照射下可将Fe0H2+等络合物化为Fe2+,使Fe3+/Fe2+维持良好的循环,进而加速H202产生0H的速度。
各活性氧之间或活性氧与其它物质之间的相互作用,使活性氧被消耗,反应链终止。
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