上海P1G清洗,酸洗钝化液怎么联系?
3次碱煮。
系统闭路循环。
用蒸汽对系统内除盐水加热。
除盐水温度40℃以上时开始加碱煮药剂。
加药主要药剂为氢氧化钠、碳酸钠、磷酸3钠、活性剂和添加剂等。
按照实验室确定比例和使用量添加。
最终。
将温度升高并稳定在140~160℃、压力0.4~0.6MPa。
次碱煮期间应每3h排污1次。
并根据排污量补加药剂。
控制碱煮药剂浓度。
次碱煮时间控制在12h。
碱煮完后水冲洗。
4第2次碱煮。
蒸汽加热升温至40℃以上加药。
加药完毕后开泵循环。
蒸汽升温。
回水箱温度达到85℃以上停泵。
交给甲方升温、升压。
锅炉经过长时间运行,不可避免的出现了水垢、锈蚀问题,锅炉形成水垢的主要原因是给水中带有硬度成份,经过高温、高压的不断蒸发浓缩以后,在炉内发生1系列的物理、化学反应,最终在受热面上形成坚硬、致密的水垢。
水垢是锅炉的“百害之首”,是引起锅炉事故的主要原因,其危害性主要表现在:
1、浪费大量燃料 : 因为水垢的导热系数只有钢材的几十分之1,所以当受热面结垢后会使传热受阻,为了保持锅炉1定的出力,就必须提高火侧的温度,从而使向外辐射及排烟造成热损失。
由于锅炉的工作压力不同,水垢的类型及厚度不同,所浪费的燃料数量不同,根据试验和计算,水垢的厚度和损耗燃料有如下比例:当水垢厚度S≥1mm时,浪费燃料5~13%; ≥2mm时,浪费燃料13~18%; ≥3mm时,浪费燃料18~26%。
2、容易使钢板、管道因过热而被烧损 : 因为锅炉结垢后,又要保持1定的工作压力及蒸发量,只有提高火侧的温度,但是水垢越厚,导热系数越低,火侧的温度就得越高。
1般说来锅炉火侧的温度在900℃左右,而水侧的温度在190℃左右。
当没有水垢时钢板的温度在230℃左右,1旦结垢1mm左右,钢板的温度比无垢时提高了140℃左右。
20#钢板当温度达到315℃时,金属的各项可塑性指标开始下降,当达到450℃时,金属会因过热而蠕动变形。
所以锅炉结垢是很容易使金属被烧损的。
3、 增加检修费用和降低使用寿命 : 锅炉因水垢而引起的事故大约是锅炉事故总数的3分之1,还是上升趋势,不但造成设备的损坏,也威胁到人身的安全。
因此,在给水合格的情况下,锅炉运行时应严格控制锅内用水达到国家标准;并在运行中防止水垢的生成,而且结垢后需及时进行处理,必须防止及清除锅炉炉内水垢及控制水质。
要解决以上问题,目前最科学的方法是在锅炉运行加入综合性能好,功效的药剂运行保养及定期进行锅炉清洗。
sdhrqx
锅炉清洗火力发电造成的环境污染已成为电力工业发展的主要制约因素。
治污减排是电力工业可持续发展亟待解决的重要技术问题。
锅炉清洗国家环境保护部2011年7月29日颁布的《火电厂大气污染物排放标准》GB规定。
火力发电厂S02及N0x排放质量浓度小于100mg/m3标准状态。
下。
而对于折算硫分较高的煤种及挥发分较高煤种。
采用炉内脱硫及分级燃烧技术。
相当数量的CFB锅炉尚无法满足S02及N0x排放的要求。
本次清灰总结:6月7日1#炉开始清灰。
历时93小时。
6月11日2#炉开始清灰。
历时96小时。
总结如下。
1、两台炉子运行60天必须清炉。
否则发电负荷直线下降。
2、本次清灰历时189小时。
少发电21万度。
3、本次发现以后烟道也必须每次清扫。
4、每次清灰大约都在180小时左右。
如果能提前1小时完工。
就可多发4000度电。
如果计划周密、清灰和污配合得当还可提前20个小时。
即可节约8万度电。
5、历次清灰较慢。
1是人员较少5人。
2是清洗人员不愿加班。
上海P1G清洗,酸洗钝化液怎么联系?为落实25号文要求,国家财政部、发改委印发了《合同能源管理项目财政资金管理暂行办法》财建21249号,对奖励对象、支持条件、奖励标准均作为明确的规定。
办法明确排除了下列11种项目不予支持,节能服务公司应予以注意:新建、异地迁建项目;扩大产能项目、上大压小、等量淘汰类项目;淘汰项目;违规项目;太阳能、风能利用类项目;生物质燃料项目;煤矸石发电、煤层气发电、垃圾焚烧发电类项目;热电联产类项目;燃煤助燃剂类项目;7年1月1日以后的水泥生产线余热发电项目及钢铁企业高炉煤气、焦炉煤气、烧结余热余压发电项目;已获国家其他相关补助的项目。
交易前请核实商家资质,勿信夸张宣传和承诺,勿轻易相信付定金、汇款等交易方式。