邯郸魏县储罐化学清洗哪家的好?
由于锅炉的工作压力不同。
水垢的类型及厚度不同。
所浪费的燃料数量不同。
根据试验和计算。
水垢的厚度和损耗燃料有如下比例:当水垢厚度S1mm时。
浪费燃料5~13%。
2mm时。
浪费燃料13~18%。
3mm时。
浪费燃料18~26%。
3、容易使钢板、管道因过热而被烧损:因为锅炉结垢后。
又要保持1定的工作压力及蒸发量。
只有提高火侧的温度。
但是水垢越厚。
导热系数越低。
火侧的温度就得越高。
1般说来锅炉火侧的温度在900℃左右。
而水侧的温度在190℃左右。
换热器清洗机结垢的原因分析:
1、 以离子或分子状态溶解于水中的杂质
钙盐类:在水中的主要构成有 CaHC032、CaCl2、CaS04、CaSi03 等。
钙盐是造成换热器结垢的主要成分。
镁盐:在水中的主要构成有 MgHC032、MgCl2、
MgS04 等。
镁溶解在水中后, 在受热分解后生成 Mg0H2沉淀, 构成泥渣或水垢。
钠盐:主要构成有NaCl 、Na2S04、NaHC03 等。
NaCl 不生成水垢, 但水中有游离氧存在, 会加速金属壁的腐蚀;
Na2S04 的含量过高会结盐, 影响安全运行;
水中的 NaHC03在温度和压力的作用下会分解出 NaC03、Na0H、C03, 使金属晶粒受损。
1、换热器清洗机清洗水垢的步骤
冲冼: 酸洗前, 先对换热器进行开式冲洗, 这样既能提高酸洗的效果, 也可降低酸洗的耗酸量。
将清洗液倒人清洗设备, 然后再注入换热器中。
酸洗: 将注满酸溶液的换热器静态浸泡 2h。
然后连续动态循环 3~4h。
其间每隔0.5h 进行正反交替清洗。
酸洗结束后, 应将酸洗液稀释中和后排掉。
碱洗 :酸洗结束后,用 Na0H、Na04, 软化水按1定的比例配制好, 利用动态循环的方式对换热器进行碱洗, 达到酸碱中和, 使换热器板片不再腐蚀。
水洗: 碱洗结束后,用清洁的软化水.反复对换热器进行冲洗 0.5h, 将换热器内的残渣冲洗干净。
2、防止板式换热器结垢的措施
运行中严把水质关,必须对系统中的水和软化罐中的软化水进行严格的水质化验,合格后才能注人管网。
新的系统投运时,应将换热器与供热系统分开, 进行1段时间的循环后, 再将换热器并人系统中, 以避免管网中杂质进入换热器。
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锅炉清洗是防止腐蚀发生和制止腐蚀发展的主要手段。
也是节能和保护环境的重要措施之1。
随着锅炉化学清洗的广泛应用。
锅炉清洗化学清洗技术得到迅速发展。
在化学清洗工艺方面。
除了传统的动态循环清洗外。
先后发展了气液两相流清洗技术、在线清洗技术等。
在清洗剂方面。
除了常规的HCl、H2S04、H04等无机酸。
柠檬酸、、EDTA等有机酸外。
具有除垢性能的复合清洗剂已用于实际清洗工作中。
在钝化剂方面。
除了N2H4、H202、Na04等外。
新型药剂肟、复合多功能药剂进入清洗领域并应用。
锅炉清洗我们将这1钝化工艺运用到#2锅炉的化学锅炉清洗中。
锅炉清洗过程中。
我们严格按照小试所确定的条件。
严格控制各项指标。
由于采用双氧水作为钝化液。
使钝化时间减少为2小时。
是用亚钠钝化时的1半。
同时。
由于使用双氧水作钝化液后其废液为无毒的氧和水。
对环境无污染。
不再需要进行处理。
减少了化学锅炉清洗后期的投入费用。
在化学锅炉清洗后进行了割管检查。
经鉴定成膜效果很好。
采用这项新技术后。
不但缩短了锅炉化学锅炉清洗时钝化的时间。
同时也使化学锅炉清洗及废液处理药品费用减少了约26000万元。
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冯教授表示,要想让污染物遁形,就得从源头找原因,需要长期的治理。
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此次的源解析就是要为各地提供统1的技术方法,让人们知道污染源从哪儿来,并评估不同污染源的贡献大小。
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