怀化中方冷却器除垢推荐公司
2.4.3酸洗液浓度的控制:酸洗液的浓度不得过高。
浓度1般控制为:HC1、HN03、EDTA。
1010ˉ2。
HF:310ˉ⒉。
不得向锅炉内直接注入浓酸。
2.4.4酸洗流速的控制:酸洗时。
锅炉炉管内酸液流速应维持在0。
2~0。
5m/s。
但有得大于1m/s。
2.4.5酸液温度的控制:1无机酸的清洗温度宜控制在55℃以下。
不得超过65℃。
2有机酸的清洗温度控制为。
柠檬酸90~98℃。
EDTA110~145℃。
为什么锅炉要及时清洗维护
由于水垢的产生,使得传热性变差,以致锅炉换热效率降低,很难达到额定的标准,并且由于传热性变差,使得金属过热,压力锅炉在锅里压力作用下,炉管发生鼓包,甚至常压锅炉不在此列;传热性变差,使得燃料消耗增加,运行费用上升,锅炉寿命缩短。
因此,锅炉结垢后,应采用必要的方法除垢。
下面我们跟着淄博玉顺环保科技有限公司1起来了解下锅炉清洗的重要性。
清洗系统设计原则:
临时管道内不得有砂石和其他杂物,水平敷设的临时管道朝排水方向的倾斜度不得小于1/200。
管道焊接部位要位于以观察处。
焊口不宜靠近重要设备。
清洗泵入口应加装小于5mm的滤网,且水箱水位应高于泵进口至少2m,防止气蚀。
汽包上设临时液位计以及液位报警装置,在汽包下降管口加25的节流孔板。
锅炉汽包顶部应该设有不小于32的排氢孔。
清洗前的准备工作:
系统安装完毕,水压测试合格,贮、供水量充足。
按技术、安全措施要求备足各种药品以及化验仪器,安装监视管,药品检验准确无误。
与化学清洗无关的设备,系统应拆除或可靠隔离,过热器隔离,水位计以及仪表、取样、加药管道隔离。
为维护锅炉清洗液的温度,应该封闭炉膛以及尾部烟道出口。
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锅炉清洗根据已定的蒸汽参数和回热系统参数。
假设机组新蒸汽流量、燃料供应量为定值。
锅炉清洗热力系统的微小变化不会引起各级抽汽量全部变化。
只对某几级产生影响。
系统所有少抽蒸汽所增加的发电功率。
都会使汽轮机效率提高。
在针对热量加入系统后。
只对部分系统产生影响时。
等效焓降法体现出方法简单、计算准确等优势。
给出了常规余热利用系统中烟气加热凝结水的低温省煤器系统。
在锅炉尾部烟道中。
布置有低温省煤器。
低温省煤器中的凝结水被烟气加热后。
返回到回热系统。
节省汽轮机抽汽。
在进行余热利用性能计算时。
首先需要计算烟气在低温省煤器中的放热量。
2腐蚀水中的杂质会导致金属被腐蚀。
3恶化蒸汽品质水中杂质进入蒸汽。
就会导致蒸汽品质恶化。
水垢对锅炉有哪些危害:1引起锅炉受热面损坏。
水垢的导热性能差。
大约仅为金属的3百分之1到十5分之1之间范围。
在有水垢时。
要达到无水垢相同的炉水温度。
受热面管壁温度必然要提高。
进而会出现爆管现象。
锅炉水质管理的不好的话。
不但会引起锅炉本身腐蚀和结垢。
还会引起汽轮机的积盐和腐蚀。
这是因为在高压条件下。
不但水中的胶体和无机盐会显著地溶于蒸汽。
带入汽轮机。
而且金属氧化物也会有明显的携带。
引起汽轮机的积盐和腐蚀损坏。
怀化中方冷却器除垢推荐公司应考虑对原水水质波动对系统的影响,抓源头管理,并积极做好废水处理装置的各项应对措施,确保外排水水质。
表6焦化废水减量化后原水水质指标变化3.2加强焦化废水对用户影响跟踪高炉水渣使用焦化废水代替部分工业水后,给高炉水渣运行和设备维护带来了系列的问题:如容易结渣和滤网堵塞等,影响冲渣作业。
通过对渣沟及沟头的改进,确保渣流能稳定均匀地流入冲制箱。
高炉和烧结等焦化废水用户需持续跟踪使用情况,保证设备状态稳定和操作稳定。
3焦化废水氯离子减量化焦化酚氰废水处理站本身不具备处理氯离子能力,随着系统不断氯离子带入,废水系统氯离子含量逐年升高,影响设备寿命。
为减低出水氯离子浓度以及配合人工湿地植物修复工作,酚氰废水站停用原工艺中的次氯酸钠,改用双氧水工艺。
经过大量的烧杯试验摸索,寻找药剂配比,最终用于现场实际。
通过近3个月的不断摸索及调整,双氧水实际投用情况基本符合预期效果。
双氧水试验的成功,大大降低了焦化废水中氯离子的含量,对稳定后续水渣和钢渣的品质起到极大的作用。
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