济南P1G清洗,油烟净化器清洗费用
锅炉清洗作为酸洗除垢剂。
除了具有上述优点外。
也还存在1些不足之处。
主要表现在两个方面。
1是本身不象、柠檬酸、EDTA等锅炉清洗剂那样具有特殊络合能力的阴离子。
因此。
对于铜、硅垢的清除则无能为力。
也无法缓和象Fe3+、Cu2+这些高价离子对基底金属腐蚀的促进作用。
遇到这种情况时。
则需要引入其他辅助清洗剂来协助完成。
另1个问题是高合金钢。
特别是奥氏体不锈钢在介质中。
由于Cl离子的作用。
容易发生小孔腐蚀和应力腐蚀裂开。
锅炉经过长时间运行,不可避免的出现了水垢、锈蚀问题,锅炉形成水垢的主要原因是给水中带有硬度成份,经过高温、高压的不断蒸发浓缩以后,在炉内发生1系列的物理、化学反应,最终在受热面上形成坚硬、致密的水垢。
水垢是锅炉的“百害之首”,是引起锅炉事故的主要原因,其危害性主要表现在:
1、浪费大量燃料 : 因为水垢的导热系数只有钢材的几十分之1,所以当受热面结垢后会使传热受阻,为了保持锅炉1定的出力,就必须提高火侧的温度,从而使向外辐射及排烟造成热损失。
由于锅炉的工作压力不同,水垢的类型及厚度不同,所浪费的燃料数量不同,根据试验和计算,水垢的厚度和损耗燃料有如下比例:当水垢厚度S≥1mm时,浪费燃料5~13%; ≥2mm时,浪费燃料13~18%; ≥3mm时,浪费燃料18~26%。
2、容易使钢板、管道因过热而被烧损 : 因为锅炉结垢后,又要保持1定的工作压力及蒸发量,只有提高火侧的温度,但是水垢越厚,导热系数越低,火侧的温度就得越高。
1般说来锅炉火侧的温度在900℃左右,而水侧的温度在190℃左右。
当没有水垢时钢板的温度在230℃左右,1旦结垢1mm左右,钢板的温度比无垢时提高了140℃左右。
20#钢板当温度达到315℃时,金属的各项可塑性指标开始下降,当达到450℃时,金属会因过热而蠕动变形。
所以锅炉结垢是很容易使金属被烧损的。
3、 增加检修费用和降低使用寿命 : 锅炉因水垢而引起的事故大约是锅炉事故总数的3分之1,还是上升趋势,不但造成设备的损坏,也威胁到人身的安全。
因此,在给水合格的情况下,锅炉运行时应严格控制锅内用水达到国家标准;并在运行中防止水垢的生成,而且结垢后需及时进行处理,必须防止及清除锅炉炉内水垢及控制水质。
要解决以上问题,目前最科学的方法是在锅炉运行加入综合性能好,功效的药剂运行保养及定期进行锅炉清洗。
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锅炉清洗为验证实验室试验结果的实用性、可靠性和地域适用性。
2十余台结有硫酸盐水垢的工业锅炉进行了实际应用清洗。
均取得了良好的除垢效果。
锅炉清洗过程中测得的锅炉金属腐蚀率小于0.1g/m2h。
这些锅炉中垢厚均超过了2mm。
最厚的达到4mm。
水垢中硫酸钙镁含量均在50%以上。
的达86%。
大部分锅炉曾用过机械方法或碱煮酸洗法除垢。
但效果很差。
经用运行除垢灵清洗后。
80%的锅炉除垢率达到了。
运行除垢灵清洗不要任何辅助设施。
除垢过程可不进行化学监督。
药品用量少。
性能安全可靠。
锅炉用户的化验员省去了药品费以外的其它费用。
与常规酸洗的技术比较安全性常规酸洗对锅炉金属不可避免的会产生1定的腐蚀损伤。
升压至0点8兆帕。
并且进行8到十小时。
这些步奏完成后对各下联箱排污点放水。
截止门全开保持1分钟。
补充煮炉溶液至中间水位。
升压至1点0到1点5兆帕。
保持8小时到十小时。
对各排污门再排污并且各1分钟。
然后补水至汽包中间水位。
再升压至2点0到2点5兆帕。
并且要进行8到十个小时。
各排污点均排放1分钟。
随后补充除盐水。
并对锅炉进行底部排污和连续排污。
换水至锅炉水碱度和磷酸根为正常值。
且pH值降至9点0左右。
水温降至7十到8十摄氏度。
就能够把水全部排出。
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