晋城酸洗钝化,反应釜除垢剂公司
3是我们的污水车运送污水能力有限。
4是多部门清灰人员工作重叠。
致使清灰较慢。
毕竟各部门都有各自固定工作。
6、按目前情况计算。
余热发电锅炉清洗。
每年需要清洗5次。
每次用时180小时。
按每次花费6.8万计。
共计花费34万元。
如果计划周密配合得当。
把清灰时间由180小时缩小到160小时。
每年6次清灰可节约120小时4000度/小时=48万度电。
即节约48万度0.78元=37.44万元。
清灰费用完全可节约出来。
凝汽器结垢严重影响了冷凝效果,影响端差、真空度和发电量。
结垢缩短了凝汽器设备使用寿命和正常出力。
如凝汽器管结垢达0.3mm,可影响汽轮机效率;超过0.5mm,可影响汽轮机出力,大幅浪费能源。
凝汽器管泄漏将引起锅炉机组各类水质故障,而腐蚀泄漏多由于循环水结垢而引起。
结垢导致凝汽器工作效率大大降低,影响机组运行经济性和安全性。
因此,合理的清洗很重要,也能延长使用寿命,提高换热效率,本文给大家介绍的就是凝汽器的清洗方案及清洗工艺流程。
1、造成凝汽器的堵塞的原因:
1.循环水结垢造成堵塞,1般是因为水中的碳酸盐遇热后,形成氢氧化镁等物质,粘结在换热器受热面上,导致受热面水循环不良,又引起悬浮物沉淀在换热器表面,造成2次水垢,极大的降低换热器传热效率。
2.杂质进入管道,导致堵塞,1般是在施工过程中,1些操作错误引起的。
管道内部生锈,引起堵塞,尤其是在储运期间,造成铁锈生成的速度加剧,因此停机期间的清洗十分重要。
2、凝汽器的清洗方式
1般凝汽器采用的清洗方式,都是酸洗、机械、高压水等试式,然而这类的清洗方式,会对设备的本身造成损害,甚至导致设备的报废,因此目前市场上又开发出了新的技术,对凝汽器进行清洗,能减少对设备的损耗,受到了大众的青睐和认可,因此在对凝汽器进行清洗的时候,清洗剂的选择十分重要,这需要专业的清洗人员进行判断。
3、凝汽器清洗工艺及流程:
选择合适的清洗剂,并针对凝汽器的面积及结垢状况,计算出清洗剂的用量。
根据凝汽器的管路容积,准备好清洗剂的容器,能满足循环需要即可,容器内表面要求干净无氧化层或者使用非金属材质的容器。
根据凝汽器内部循环压力要求,准备好可供循环的工业离心泵,准备好泵与凝汽器及容器的连接管路,必要时要制作法兰连接并连接好管路。
根据垢层厚度或者是清洗时间来确定清洗剂清洗剂使用浓度。
在容器内倒入足够量的清洗剂开始对凝汽器设备进行循环清洗
循环清洗过程中由于清洗剂与垢质发生化学反应,在溶液槽内可发现有明显溶解的垢质杂质及泡沫。
清洗1段时间后,用PH试纸对清洗剂进行测试,测试结果PH值如高于45左右时,需适量添加清洗剂原液继续清洗。
清洗过程中需要时刻对清洗剂进行测试,保持PH值在3以内有效范围且长时间再没有变化时,说明凝汽器设备已经清洗干净。
在容器在賖清水进行循环冲洗置换,把残留在设备内的已经剥离的垢质和其它杂质冲洗干净。
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锅炉清洗冬天由于气温较低。
锅炉进行酸洗时。
由于1些单位没有蒸汽。
而使用电热管加热效果又不理想有些清洗公司直接点炉给酸液加热。
锅炉清洗结果由于局部温度过高造成炉管严重腐蚀并泄漏。
并且。
缓蚀剂都有它的使用温度限制。
如超过此温度限制。
缓蚀效能下降十分明显。
使酸液的腐蚀性能加快。
正确的方式是。
先把锅炉内水加热到适当温度。
然后再投加缓蚀剂、酸等进行清洗。
在清洗过程中。
采用清洗泵或泵站进行强制循环是提高清洗效果和保持清洗液浓度均匀的重要手段。
碳酸盐水垢在5%的溶液中。
大部分可溶解。
同时会产生大量的气泡。
反应结束后。
溶液中不溶物很少。
4.硫酸盐水垢其主要成分是硫酸钙。
硫酸盐水垢多为白色。
也有微黄色的。
特别坚硬、致密。
手感滑腻。
此种水垢多结生在锅炉内温度、蒸发强度的蒸发面上。
硫酸盐水垢在溶液中很少产生气泡。
溶解很少。
加入10%氯化钡溶液后。
生成大量的白色沉淀物。
5.混合水垢是上述各种水垢的混合物。
很难指出其中哪1种是主要的成分。
晋城酸洗钝化,反应釜除垢剂公司反之,当电解质pH值升高,则0ER反应越容易发生,其超电势越小。
通过适当调控pH值,使得0ER电位和HER电位的差值化是关键。
然而,无论是HER还是0ER,其自身电位大小并不能地用能斯特方程来解释因为该方程仅考虑了热力学因素。
1些动力学因素,诸如氢离子在电极表面的电吸附过程以及电极表面与离子扩散相关的赝电容行为等会对电解质超电势、电极电容行为电位范围产生明显的影响。
需要指出的是,目前相关于对各种电极电解质组合体系的pH和超电势关系的研究还很缺乏。
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