拉萨P1G清洗,纯水管道酸洗价格
所以在工艺设计中。
将气体管路上的阀门3设置为单向阀。
以防止吸收液倒吸。
微波辐射过程同时也是1个高温加热的过程。
有1部分有机物和中间产物在高温作用下从活性炭上解吸下来。
被吸收液所吸收。
我们待所有实验结束后。
测定了去离子水和5%氢氧化钠吸收液的C0D值。
测定结果分别为265mg/L和0mg/L。
去离子水总体积为400mL。
实验中经微波辐射的活性炭量为145g。
1g活性炭的C0D吸附量大约370mg。
所以从活性炭上解吸下来的有机物和中间产物的C0D仅占活性炭所吸附的总C0D的0.20%。
换热器清洗机结垢的原因分析:
1、 以离子或分子状态溶解于水中的杂质
钙盐类:在水中的主要构成有 CaHC032、CaCl2、CaS04、CaSi03 等。
钙盐是造成换热器结垢的主要成分。
镁盐:在水中的主要构成有 MgHC032、MgCl2、
MgS04 等。
镁溶解在水中后, 在受热分解后生成 Mg0H2沉淀, 构成泥渣或水垢。
钠盐:主要构成有NaCl 、Na2S04、NaHC03 等。
NaCl 不生成水垢, 但水中有游离氧存在, 会加速金属壁的腐蚀;
Na2S04 的含量过高会结盐, 影响安全运行;
水中的 NaHC03在温度和压力的作用下会分解出 NaC03、Na0H、C03, 使金属晶粒受损。
1、换热器清洗机清洗水垢的步骤
冲冼: 酸洗前, 先对换热器进行开式冲洗, 这样既能提高酸洗的效果, 也可降低酸洗的耗酸量。
将清洗液倒人清洗设备, 然后再注入换热器中。
酸洗: 将注满酸溶液的换热器静态浸泡 2h。
然后连续动态循环 3~4h。
其间每隔0.5h 进行正反交替清洗。
酸洗结束后, 应将酸洗液稀释中和后排掉。
碱洗 :酸洗结束后,用 Na0H、Na04, 软化水按1定的比例配制好, 利用动态循环的方式对换热器进行碱洗, 达到酸碱中和, 使换热器板片不再腐蚀。
水洗: 碱洗结束后,用清洁的软化水.反复对换热器进行冲洗 0.5h, 将换热器内的残渣冲洗干净。
2、防止板式换热器结垢的措施
运行中严把水质关,必须对系统中的水和软化罐中的软化水进行严格的水质化验,合格后才能注人管网。
新的系统投运时,应将换热器与供热系统分开, 进行1段时间的循环后, 再将换热器并人系统中, 以避免管网中杂质进入换热器。
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并且要给阀和密封圈涂上润滑剂。
防止它们卡住。
1电动型:1、关闭高压清洗机。
2、将高压软管和伺服喷枪杆与泵断开连接。
3、将阀接在泵防护罐上并打开阀。
4、启动打开清洗机。
将罐中所有物质吸入泵里。
5、关闭清洗机。
高压清洗机可以直接贮存。
2发动机型:1、关闭高压清洗机。
2、将高压软管和伺服喷枪杆与泵断开连接。
3、将阀接在泵防护罐上并打开阀。
4、点火。
拉动启动绳。
将罐中所有物质吸入泵里。
5、高压清洗机可以直接贮存。
使用强磁除垢仪后。
在不停炉的情况下持续除垢每次排污时采用间歇式开、关阀门。
用反冲力和吸力将部分炉垢冲出来。
并要求操作工多注意锅炉的运行情况和炉膛内水冷壁管的情况是否存在炉内管线堵塞而造成的管线局部发红的现象。
如发现堵塞情况。
立即停炉进行清除。
在排污管线、锅筒和集箱内可见明显的大块炉垢和泥垢等物质。
其中的炉垢从外形判断是从水冷壁管、防垢。
省时省力。
真正做到了结合。
标本兼治。
对环境无污染。
除防垢效果明显。
拉萨P1G清洗,纯水管道酸洗价格在脱硫系统中,为避免吸收塔排出的低温湿烟气腐蚀烟道和烟囱内壁,同时提高烟囱排出烟气的抬升高度以利于污染物的扩散,避免排烟降落液滴,常设气气换热器简称GGH装置。
我国《火力发电厂烟气脱硫设计技术规程》24规定,烟气系统宜装设烟气换热器。
;在欧洲、日本,环保标准要求烟囱排烟温度不低于75℃,其烟气脱硫系统基本上都设置了GGH。
我国自26年以来,大量的火电机组在短短两、3年的时间内集中进行了加装脱硫系统的改造。
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