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海拉尔脱脂除油,冷凝器清洗剂推荐公司

2023-05-26 12
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服务范围:
钟山六枝特水城盘县六枝特
服务:
高空清洗
价格:
88.00
区域
六盘水-水城
认证
手机身份证
联系人
崔工
信息详细
海拉尔脱脂除油,冷凝器清洗剂推荐公司
3是我们的污水车运送污水能力有限。
4是多部门清灰人员工作重叠。
致使清灰较慢。
毕竟各部门都有各自固定工作。
6、按目前情况计算。
余热发电锅炉清洗。
每年需要清洗5次。
每次用时180小时。
按每次花费6.8万计。
共计花费34万元。
如果计划周密配合得当。
把清灰时间由180小时缩小到160小时。
每年6次清灰可节约120小时4000度/小时=48万度电。
即节约48万度0.78元=37.44万元。
清灰费用完全可节约出来。

凝汽器结垢严重影响了冷凝效果,影响端差、真空度和发电量。
结垢缩短了凝汽器设备使用寿命和正常出力。
如凝汽器管结垢达0.3mm,可影响汽轮机效率;超过0.5mm,可影响汽轮机出力,大幅浪费能源。
凝汽器管泄漏将引起锅炉机组各类水质故障,而腐蚀泄漏多由于循环水结垢而引起。
结垢导致凝汽器工作效率大大降低,影响机组运行经济性和安全性。
因此,合理的清洗很重要,也能延长使用寿命,提高换热效率,本文给大家介绍的就是凝汽器的清洗方案及清洗工艺流程。

1、造成凝汽器的堵塞的原因:
1.循环水结垢造成堵塞,1般是因为水中的碳酸盐遇热后,形成氢氧化镁等物质,粘结在换热器受热面上,导致受热面水循环不良,又引起悬浮物沉淀在换热器表面,造成2次水垢,极大的降低换热器传热效率。

2.杂质进入管道,导致堵塞,1般是在施工过程中,1些操作错误引起的。

管道内部生锈,引起堵塞,尤其是在储运期间,造成铁锈生成的速度加剧,因此停机期间的清洗十分重要。

2、凝汽器的清洗方式
1般凝汽器采用的清洗方式,都是酸洗、机械、高压水等试式,然而这类的清洗方式,会对设备的本身造成损害,甚至导致设备的报废,因此目前市场上又开发出了新的技术,对凝汽器进行清洗,能减少对设备的损耗,受到了大众的青睐和认可,因此在对凝汽器进行清洗的时候,清洗剂的选择十分重要,这需要专业的清洗人员进行判断。

3、凝汽器清洗工艺及流程:
选择合适的清洗剂,并针对凝汽器的面积及结垢状况,计算出清洗剂的用量。

根据凝汽器的管路容积,准备好清洗剂的容器,能满足循环需要即可,容器内表面要求干净无氧化层或者使用非金属材质的容器。

根据凝汽器内部循环压力要求,准备好可供循环的工业离心泵,准备好泵与凝汽器及容器的连接管路,必要时要制作法兰连接并连接好管路。

根据垢层厚度或者是清洗时间来确定清洗剂清洗剂使用浓度。

在容器内倒入足够量的清洗剂开始对凝汽器设备进行循环清洗
循环清洗过程中由于清洗剂与垢质发生化学反应,在溶液槽内可发现有明显溶解的垢质杂质及泡沫。

清洗1段时间后,用PH试纸对清洗剂进行测试,测试结果PH值如高于45左右时,需适量添加清洗剂原液继续清洗。

清洗过程中需要时刻对清洗剂进行测试,保持PH值在3以内有效范围且长时间再没有变化时,说明凝汽器设备已经清洗干净。

在容器在賖清水进行循环冲洗置换,把残留在设备内的已经剥离的垢质和其它杂质冲洗干净。
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煮炉时。
锅炉需始终维持水位。
煮炉结束后。
应使其自然冷却。
水温降至50。
C左右再排水。
并打开锅炉及时进行机械除垢。
以免松软的水垢重新变硬。
此法操作简单。
副作用小。
但除垢时间长。
药剂耗量多。
除垢不。
3、酸洗除垢常用加缓蚀剂。
有时还加入氟化物、表面活性剂等添加剂。
进行酸洗。
酸洗对碳酸盐水垢和铁锈垢除垢较。
对硫酸盐和硅酸盐垢作用较差。
需配合碱煮型进行除垢。
由于酸不仅可与水垢起化学反应。
而且也会腐蚀金属。
因此锅炉酸洗是1项技术性非常强的工作。
必须由经省级劳动部门资格认可的专业清洗单位承担。

因此。
依据除垢剂浓度的变化和溶垢产物浓度的变化就可判定溶垢反应是否还在进行。
1般是分析酸的浓度、Fe3+、Fe2+浓度以及是否还有化碳产生。
1般当酸的浓度在2~3小时内稳定不变。
Fe2+离子浓度上升到1个稳定值。
而Fe3+离子已越过高峰。
浓度越来越低。
甚至到0。
已无化碳产生就可以认为酸洗接近完成了。
再适当延长1段时间就可结束酸洗。
判断酸洗终点的更直接而又比较可靠的方法。
就是通过监视管被清洗的情况。
来确认锅炉清洗情况。

海拉尔脱脂除油,冷凝器清洗剂推荐公司主要表现为:综合利用意识淡薄,综合利用率低由于我国长期以来对矿业的粗放式经营,人们大多对我国的矿产资源情况缺乏正确的认识,综合利用意识淡薄,矿山企业盲目开采,对共伴生矿物及尾矿等不利用或利用率很低。
据统计,我国矿产资源总回收率和共伴生矿产资源综合利用率平均分别仅为3%和35%左右,比先进水平低2%;我国金属矿山尾矿的综合利用率仅为约1%,远低于发达国家6%的利用率;我国工业3废综合利用率总体偏低,如粉煤灰的利用率为48%,煤矸石为38%。

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