洛阳西工P1G清洗,油烟净化器维修离你近
节省时间:原来酸洗清洗锅炉。
需要专业的技术人员、装备。
时间是7~8天。
现使用wL1022型药剂。
只需要2天时间。
节约费用:原来采用酸洗。
以1台35吨电站锅炉为例。
需要费用6~8万元。
现使用wL1022型药剂。
只需要2万元左右。
缓腐蚀率:现使用wL1022型药剂。
经我公司实验与专家的鉴定。
用户的认可。
缓腐蚀率达到99%以上。
使用方法及用量工业、生活、电站锅炉、循环水系统等设备可采用设备生产停用后。
用循环泵打水循环。
凝汽器结垢严重影响了冷凝效果,影响端差、真空度和发电量。
结垢缩短了凝汽器设备使用寿命和正常出力。
如凝汽器管结垢达0.3mm,可影响汽轮机效率;超过0.5mm,可影响汽轮机出力,大幅浪费能源。
凝汽器管泄漏将引起锅炉机组各类水质故障,而腐蚀泄漏多由于循环水结垢而引起。
结垢导致凝汽器工作效率大大降低,影响机组运行经济性和安全性。
因此,合理的清洗很重要,也能延长使用寿命,提高换热效率,本文给大家介绍的就是凝汽器的清洗方案及清洗工艺流程。
1、造成凝汽器的堵塞的原因:
1.循环水结垢造成堵塞,1般是因为水中的碳酸盐遇热后,形成氢氧化镁等物质,粘结在换热器受热面上,导致受热面水循环不良,又引起悬浮物沉淀在换热器表面,造成2次水垢,极大的降低换热器传热效率。
2.杂质进入管道,导致堵塞,1般是在施工过程中,1些操作错误引起的。
管道内部生锈,引起堵塞,尤其是在储运期间,造成铁锈生成的速度加剧,因此停机期间的清洗十分重要。
2、凝汽器的清洗方式
1般凝汽器采用的清洗方式,都是酸洗、机械、高压水等试式,然而这类的清洗方式,会对设备的本身造成损害,甚至导致设备的报废,因此目前市场上又开发出了新的技术,对凝汽器进行清洗,能减少对设备的损耗,受到了大众的青睐和认可,因此在对凝汽器进行清洗的时候,清洗剂的选择十分重要,这需要专业的清洗人员进行判断。
3、凝汽器清洗工艺及流程:
选择合适的清洗剂,并针对凝汽器的面积及结垢状况,计算出清洗剂的用量。
根据凝汽器的管路容积,准备好清洗剂的容器,能满足循环需要即可,容器内表面要求干净无氧化层或者使用非金属材质的容器。
根据凝汽器内部循环压力要求,准备好可供循环的工业离心泵,准备好泵与凝汽器及容器的连接管路,必要时要制作法兰连接并连接好管路。
根据垢层厚度或者是清洗时间来确定清洗剂清洗剂使用浓度。
在容器内倒入足够量的清洗剂开始对凝汽器设备进行循环清洗
循环清洗过程中由于清洗剂与垢质发生化学反应,在溶液槽内可发现有明显溶解的垢质杂质及泡沫。
清洗1段时间后,用PH试纸对清洗剂进行测试,测试结果PH值如高于45左右时,需适量添加清洗剂原液继续清洗。
清洗过程中需要时刻对清洗剂进行测试,保持PH值在3以内有效范围且长时间再没有变化时,说明凝汽器设备已经清洗干净。
在容器在賖清水进行循环冲洗置换,把残留在设备内的已经剥离的垢质和其它杂质冲洗干净。
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锅炉清洗工业锅炉现状。
锅炉平均容量逐年增加。
燃煤锅炉的容量和台数占工业锅炉总容量、总台数的65%左右。
锅炉清洗对近年来锅炉产品进行了统计分析。
结合国家节能减排工作的实施。
对在用燃煤工业锅炉存在的问题进行分析。
结果表明:锅炉总体技术水平落后。
单机容量小。
除尘与脱硫技术水平低。
燃煤锅炉污染物排放高。
自动控制水平低。
锅炉用煤质量不稳定。
不能满足锅炉设计要求。
锅炉节能工作监督和管理体系不完善。
提出在城市中心区采用燃油、燃气锅炉或电加热锅炉。
推广新型煤粉锅炉。
对燃煤工业锅炉节能减排改造给以投融资扶持等措施。
以提高燃煤工业锅炉效率。
减少污染物排放。
按国家标准。
腐蚀率v16g/m2・h。
腐蚀量v272g/m2・h。
测量应按该标准来进行鉴定。
2.2清洗循环系统设计不合理在清洗过程中。
采用清洗泵或泵站进行强制循环。
是提高清洗效果和保持清洗液浓度均匀的重要手段。
有的施工单位在清洗过程中采用浸泡的清洗方式。
这导致清洗效果极差。
有时只采用人孔进液、锅筒排污出液的简单循环方式。
这导致在清洗过程中各个被清洗部位清洗液浓度不1样。
水冷壁管和联箱内等部位清洗不。
洛阳西工P1G清洗,油烟净化器维修离你近另外花岗石制作时,要选料精良包括粘接材料,内壁光滑,施工安装符合规范要求,同时在运行中要加强对设备的检测管理。
灰水处理系统要注意防止2次污染1般锅炉灰渣可用于建材制砖、制水泥、铺路、填埋等,工程建设时应充分考虑这些灰渣的去向,同时在厂区或厂外要留有1定的临时灰渣场场地。
灰水根据现场情况可考虑采用常规沉灰池、快速、污水净化器、浓缩池等方案,真正做到污水闭路循环。
有关除尘系统设备如灰浆泵等,除应具有1定的防腐功能外,还应留有较大的备用余地。
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