宁德酸洗钝化,工业换热器清洗费用
笔者通过多年的工作观察发现。
锅炉水冷壁出现酸腐蚀情况主要体现在两个方面:1方面是当锅炉水的PH值小于等于7时。
锅炉表面受热的管子将会被均匀性的腐蚀。
并且。
其接近火焰的部分。
相比背侧火焰的1面来说。
更是显著减薄。
呈现的是凹凸不平的麻点坑。
其次。
若是锅炉水冷壁管腐蚀情况较为严重时。
其必然会发生1定的化学反应。
这样就极有可能将大量的氢滞留在金属管的表面。
很容易引发爆裂等安全事故。
造成人员的重大伤亡。
而另1方面则是普遍发生在金属管的腐蚀坑里。
部分氯离子通过水解形式产生氯酸根腐蚀物。
1次来对锅炉炉管进行腐蚀。
这种情况下的PH值普遍都是大于等于7。
凝汽器结垢严重影响了冷凝效果,影响端差、真空度和发电量。
结垢缩短了凝汽器设备使用寿命和正常出力。
如凝汽器管结垢达0.3mm,可影响汽轮机效率;超过0.5mm,可影响汽轮机出力,大幅浪费能源。
凝汽器管泄漏将引起锅炉机组各类水质故障,而腐蚀泄漏多由于循环水结垢而引起。
结垢导致凝汽器工作效率大大降低,影响机组运行经济性和安全性。
因此,合理的清洗很重要,也能延长使用寿命,提高换热效率,本文给大家介绍的就是凝汽器的清洗方案及清洗工艺流程。
1、造成凝汽器的堵塞的原因:
1.循环水结垢造成堵塞,1般是因为水中的碳酸盐遇热后,形成氢氧化镁等物质,粘结在换热器受热面上,导致受热面水循环不良,又引起悬浮物沉淀在换热器表面,造成2次水垢,极大的降低换热器传热效率。
2.杂质进入管道,导致堵塞,1般是在施工过程中,1些操作错误引起的。
管道内部生锈,引起堵塞,尤其是在储运期间,造成铁锈生成的速度加剧,因此停机期间的清洗十分重要。
2、凝汽器的清洗方式
1般凝汽器采用的清洗方式,都是酸洗、机械、高压水等试式,然而这类的清洗方式,会对设备的本身造成损害,甚至导致设备的报废,因此目前市场上又开发出了新的技术,对凝汽器进行清洗,能减少对设备的损耗,受到了大众的青睐和认可,因此在对凝汽器进行清洗的时候,清洗剂的选择十分重要,这需要专业的清洗人员进行判断。
3、凝汽器清洗工艺及流程:
选择合适的清洗剂,并针对凝汽器的面积及结垢状况,计算出清洗剂的用量。
根据凝汽器的管路容积,准备好清洗剂的容器,能满足循环需要即可,容器内表面要求干净无氧化层或者使用非金属材质的容器。
根据凝汽器内部循环压力要求,准备好可供循环的工业离心泵,准备好泵与凝汽器及容器的连接管路,必要时要制作法兰连接并连接好管路。
根据垢层厚度或者是清洗时间来确定清洗剂清洗剂使用浓度。
在容器内倒入足够量的清洗剂开始对凝汽器设备进行循环清洗
循环清洗过程中由于清洗剂与垢质发生化学反应,在溶液槽内可发现有明显溶解的垢质杂质及泡沫。
清洗1段时间后,用PH试纸对清洗剂进行测试,测试结果PH值如高于45左右时,需适量添加清洗剂原液继续清洗。
清洗过程中需要时刻对清洗剂进行测试,保持PH值在3以内有效范围且长时间再没有变化时,说明凝汽器设备已经清洗干净。
在容器在賖清水进行循环冲洗置换,把残留在设备内的已经剥离的垢质和其它杂质冲洗干净。
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其原因是微波辐射时间为5min时。
活性炭所吸附的EDTA刚好分解完毕。
微波时间超过5min时。
活性炭会出现空烧现象。
可能破坏了活性炭的表面结构。
从而导致其吸附能力下降。
实验中。
当微波辐射时间超过5min时。
部分活性炭均出现了变白现象。
这也证实了这1点。
以后实验中的微波辐射时间均取5min。
将微波辐射时间和功率定为680W和5min。
将活性炭吸附微波辐射实验反复进行5次。
每次辐射后活性炭的吸附量见图5。
4、使用简单方便。
无需专业人员操作。
按照使用说明操作即可。
5、完全环保。
产品无味、无毒、不可燃、不腐蚀被清洗物。
刺激性小。
不损伤皮肤。
清洗后可以直接排放。
清洗工艺流程排放清出旧油预洗清洗水洗1水洗2水洗3加新油脱水正常运行操作方法1排放清出旧油:利用供热系统。
将导热油加热至7080℃。
趁热排放系统内所有导热油。
可根据条件。
使系统内的残油尽量放出。
放不出来的加入清洗剂通过渗透、剥离、溶解作用使油变稀后。
排出系统外。
宁德酸洗钝化,工业换热器清洗费用但对SND工艺而言,反硝化产生的0H可就地中和硝化产生的H+,减少了PH值的波动,从而使两个生物反应过程同时受益,提高了反应效率。
实现同步硝化反硝化的途径由于硝化菌的好氧特性,有可能在曝气池中实现SND。
实际上,很早以前人们就发现了曝气池中氮的非同化损失其损失量随控制条件的不同约在1%~2%左右,对SND的研究也主要围绕着氮的损失途径来进行,希望在不影响硝化效果的情况下提高曝气池的脱氮效率。
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