宁德化学清洗,再沸器清洗离你近
锅炉清洗与之配套的第2套循环冷却水处理装置于1994年建成投入使用。
设计循环水量6600m3/h。
保有水量5000m3/h。
浓缩倍数2.5倍。
锅炉清洗运行初期采用HEDP+T225配方。
通氯处理。
取得良好的效果。
但是近几年来。
随着装置的改扩建。
循环水负荷由原6600m3/h增加到12972m3/h。
换热能力仍然不能满足工艺要求。
循环水水质合格率低。
浓缩倍数低1.1~1.3。
腐蚀超标。
1997年开始因加氯机故障。
致使余氯不能达标。
换热器清洗机结垢的原因分析:
1、 以离子或分子状态溶解于水中的杂质
钙盐类:在水中的主要构成有 CaHC032、CaCl2、CaS04、CaSi03 等。
钙盐是造成换热器结垢的主要成分。
镁盐:在水中的主要构成有 MgHC032、MgCl2、
MgS04 等。
镁溶解在水中后, 在受热分解后生成 Mg0H2沉淀, 构成泥渣或水垢。
钠盐:主要构成有NaCl 、Na2S04、NaHC03 等。
NaCl 不生成水垢, 但水中有游离氧存在, 会加速金属壁的腐蚀;
Na2S04 的含量过高会结盐, 影响安全运行;
水中的 NaHC03在温度和压力的作用下会分解出 NaC03、Na0H、C03, 使金属晶粒受损。
1、换热器清洗机清洗水垢的步骤
冲冼: 酸洗前, 先对换热器进行开式冲洗, 这样既能提高酸洗的效果, 也可降低酸洗的耗酸量。
将清洗液倒人清洗设备, 然后再注入换热器中。
酸洗: 将注满酸溶液的换热器静态浸泡 2h。
然后连续动态循环 3~4h。
其间每隔0.5h 进行正反交替清洗。
酸洗结束后, 应将酸洗液稀释中和后排掉。
碱洗 :酸洗结束后,用 Na0H、Na04, 软化水按1定的比例配制好, 利用动态循环的方式对换热器进行碱洗, 达到酸碱中和, 使换热器板片不再腐蚀。
水洗: 碱洗结束后,用清洁的软化水.反复对换热器进行冲洗 0.5h, 将换热器内的残渣冲洗干净。
2、防止板式换热器结垢的措施
运行中严把水质关,必须对系统中的水和软化罐中的软化水进行严格的水质化验,合格后才能注人管网。
新的系统投运时,应将换热器与供热系统分开, 进行1段时间的循环后, 再将换热器并人系统中, 以避免管网中杂质进入换热器。
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而管道高压水清洗则是利用高压水射流的清洗方法。
这种方法通用性较高。
并且涉及范围广。
无论是清洗速度和环境保护方面那都是的。
同时也不会对金属有腐蚀性。
低成本高质量清洗的优点。
目前发达国家基本上用的都是高压水清洗。
而我国的锅炉清洗高压水清洗也只占全国清洗种类的百分之十5。
目前每天这个管道高压水清洗的数值比例都在上涨。
管道高压水清洗清洗的清洗效果好。
高压水流清洗能把管内的污垢和堵塞物全部剔除干净。
并且能清洁到可见金属本体。
固定式吹灰器的吹灰管。
开孔为相对两排多孔。
在对流段两壁作支承。
较为简单。
伸缩式安装在锅炉外侧。
吹灰时。
吹灰管在锅炉内侧作伸缩运动。
伸缩式的不足:结构复杂。
密封长度大。
易漏气。
蒸汽直孔吹出。
效率低。
等开发了新型无漏同步长伸缩蒸汽吹灰器。
根据灰尘多少来选择蒸汽量。
长时间停吹时。
冷凝水通过疏水器排出。
通过自紧动密封的蒸汽导通阀和吹灰管进行伸缩运动。
不会产生泄露。
吹灰管设置旋流导流器。
使蒸汽有旋向速度。
提高吹灰果。
同步结构设计。
简化了结构。
降低蒸汽消耗量。
提高了可靠性。
缩小了体积和重量。
便于安装。
宁德化学清洗,再沸器清洗离你近LED照明灯具的卖点就是节能,但往往市场上受限于产品的成本、材料,以及散热技术,使得节能这个诉求因为光效率的因素而有了折扣。
节能目前主要体现在以下两个方面:将电能限度的化为光能;将光能限度的控制到适合人的感官。
从现在LED应用领域所遇到的难题来看,上述两点显然做得不够好。
首先是LED的热问题,既然存在散热问题,就说明LED的产热量是相当可观的。
我们可以简单的分析1下LED的哪些难题与LED的产热有关:1.既然LED的产热量高到能影响散热的角度,温度可见1般。
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