秦皇岛P1G清洗,终冷器清洗公司
锅炉清洗由于锅炉清灰剂含有氧化剂。
在燃烧时。
使沉积的灰垢和烟气中的1氧化碳充分氧化烧掉。
又由于清灰剂中含盐。
当它熔化时。
锅炉清洗能与受热面上的硬灰垢生成低熔点的共熔液体而掉下。
在燃烧时。
由于盐和燃料中的碳及微量的疏在微区表面形成火药。
燃烧时火药产生的气体冲击波也促使烟垢脱落。
1般在投入清灰剂后。
15天内可将燃煤锅炉受热面上沉积的硬灰垢清除干净。
露出金属。
氧化型除灰剂对燃油锅炉的除垢效果更快。
1般投药5次左右即可将灰垢除净。
换热器清洗机结垢的原因分析:
1、 以离子或分子状态溶解于水中的杂质
钙盐类:在水中的主要构成有 CaHC032、CaCl2、CaS04、CaSi03 等。
钙盐是造成换热器结垢的主要成分。
镁盐:在水中的主要构成有 MgHC032、MgCl2、
MgS04 等。
镁溶解在水中后, 在受热分解后生成 Mg0H2沉淀, 构成泥渣或水垢。
钠盐:主要构成有NaCl 、Na2S04、NaHC03 等。
NaCl 不生成水垢, 但水中有游离氧存在, 会加速金属壁的腐蚀;
Na2S04 的含量过高会结盐, 影响安全运行;
水中的 NaHC03在温度和压力的作用下会分解出 NaC03、Na0H、C03, 使金属晶粒受损。
1、换热器清洗机清洗水垢的步骤
冲冼: 酸洗前, 先对换热器进行开式冲洗, 这样既能提高酸洗的效果, 也可降低酸洗的耗酸量。
将清洗液倒人清洗设备, 然后再注入换热器中。
酸洗: 将注满酸溶液的换热器静态浸泡 2h。
然后连续动态循环 3~4h。
其间每隔0.5h 进行正反交替清洗。
酸洗结束后, 应将酸洗液稀释中和后排掉。
碱洗 :酸洗结束后,用 Na0H、Na04, 软化水按1定的比例配制好, 利用动态循环的方式对换热器进行碱洗, 达到酸碱中和, 使换热器板片不再腐蚀。
水洗: 碱洗结束后,用清洁的软化水.反复对换热器进行冲洗 0.5h, 将换热器内的残渣冲洗干净。
2、防止板式换热器结垢的措施
运行中严把水质关,必须对系统中的水和软化罐中的软化水进行严格的水质化验,合格后才能注人管网。
新的系统投运时,应将换热器与供热系统分开, 进行1段时间的循环后, 再将换热器并人系统中, 以避免管网中杂质进入换热器。
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对流受热面有第2回程和3回程的管束构成。
回燃室前管板采用与炉胆连接。
回燃室后管板采用椭球形封头和管板。
第2回程和第3回程弯烟室构成了前烟箱。
此出烟烟温已低于500℃。
因此。
前烟箱的结构采用轻形结构的耐火保温材料。
后烟箱烟气出口布置在沿筒体纵轴的方向。
不仅可以缩短炉体长度。
又可以避免烟囱放在垂直于筒体纵轴线的方向上。
在锅炉启动停止时冷凝水腐蚀锅炉本体。
这种锅炉的设计主要考虑了锅炉检修和稳定的原则。
锅炉回水进口内设置的混水装置。
回水先冲刷烟管管束。
再接触炉胆。
提高了回水接触炉胆的水温。
传热性变差。
使得燃料消耗增加。
运行费用上升。
锅炉寿命缩短。
锅炉结垢后。
应采取必要锅炉清洗方法。
[1]3水垢的危害编辑硬垢通常胶结于锅炉或管道表面。
首先。
硬垢导热性很差。
会导致受热面传热情况恶化。
从而浪费燃料或电力。
其次。
硬垢如果胶结于锅炉内壁。
还会由于热胀冷缩和受力不均。
极大的增加锅炉爆裂甚至的危险性。
再次。
硬垢胶结时。
也常常会附着大量重金属离子。
如果该锅炉用于盛装饮用水。
会有重金属离子过多溶于饮水的风险。
秦皇岛P1G清洗,终冷器清洗公司假如第1室脱附历程到达5rain后,通过自控系统控制气动组合阀门为吸附状态,而第2室进入脱附状态,如此不断循环。
脱附由催化燃烧装置及系统来完成,催化燃烧加热室温度26%,脱附热风温度1455℃。
TX型V0Cs废气净化装置技术参数型号:FTX25,外形尺寸(此处数字已屏蔽)mm,处理风量25,m/h;预滤部分的过滤面积9m,过滤滤速18m/s;吸附部分的滤筒面积4m,滤筒滤速.22m/s,配催化燃烧装置HER11,电加热功率36kW,再生风机型号Y54713N04C,再生风机功率3kW,引风机型号47213N09C,引风机功率22kW,总装机容量61kW,运行功率88kW,重量约7475kg,材质为Q235:。
意事项1FTX型V0Cs废气净化装置适用于大风量低浓度~5rng]m有机废气V0Cs的净化;有机废气的相对湿度宜5%;有机废气的温度度宜45;禁止当催化剂床温度低于25%时引入有机废气,不然容易使催化剂中毒失效及反应器出现闷死现象;高浓度有机废气直接进催化燃烧的管道外需做保温。
论1该设备从212年9月至今已运行3年多的时间,运行效果稳定,且效果良好,实践证明,该设备针对有机废气切实有效。
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