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3清洗后的表面应形成良好的钝化保护膜。
不应出现2次锈蚀和点蚀。
4固定设备上的阀门、仪表等不应受到损伤。
在以上评定指标中。
第2项为定量指标。
这1指标数据的取得。
由于受挂片位置、操作条件、人为影响等因素的干扰常常无法反应真实的情况。
评定清洗的其他质量指标多是凭感官评价作出的结论。
由于评定人员经验及专业水平的限制。
其评定差异显而易见。
可见。
现有的导则规定由于技术水平的限制。
对清洗结束后终端评价。
可能更多地流于形式。
评价结果很难有效反映锅炉清洗的整体清洗效果。
锅炉酸洗化学清洗目标、指标及环保要求
1锅炉酸洗化学清洗目标要求:酸洗后金属表面应清洁,无残留废液、氧化物和焊渣,无明显金属粗晶析出的过洗现象,不应出现2次锈蚀和点蚀,不应有镀铜现象;锅炉酸洗后在1个大修周期内不发生应因酸洗质量问题的4管爆破。
2在酸洗过程中,应对酸洗介质的浓度、温度、酸洗时间和铁离子浓度变化等进行监督,应检查酸洗监视管和酸洗腐蚀指示片,正确判断酸洗重点。
3锅炉酸洗化学清洗后应水冲洗至排水全铁小于50mg/L,PH值为4.0~4.5。
排酸后应进行漂洗钝化,其间隔时间不宜超过4小时。
4锅炉酸洗化学清洗指标要求:用腐蚀指示片测量的金属平均腐蚀速度应小于8g/m2•h,腐蚀总量应小于80g/m2,残余垢量小于30g/m2为,除垢率应大于95%。
5锅炉酸洗化学清洗后的表面应形成良好的钝化保护膜,不应出现2次锈蚀和点蚀;固定设备上的阀门、仪表等不应受到损伤。
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2、2期加药、煮炉:1加药量:将纯度为的Na0H80Kg配成20%碱液与100Kg磷酸3钠Na0412H20配成混合溶液。
煮炉:将压力升至1.01.5MPa。
煮炉8小时后。
降压至0.30.4MPa进行放水。
放水量仍为锅炉总量的10%。
放水前应补给水量至水位。
然后上至水位。
3、3期加药、煮炉:1加药量:将150Kg磷酸3钠Na0412H20配成10%浓度的液体。
锅炉清洗水垢是锅炉的百害之源。
主要是因为水垢易造成锅炉鼓包、凹陷、过热、水冷壁管破裂等事故。
是影响锅炉安全运行的重要因素。
锅炉清洗同时水垢的导热性能差热导率是锅炉钢板的几十分之1到几百分之1。
阻碍了热量的传递。
对蒸汽品质造成污染。
浪费了大量的燃料。
因此锅炉的阻垢、除垢是1项极为重要的维护性工作。
输送等装置的伴热、保温以及周边部分油区生产生活的供热任务。
是保证整个原Y处理系统平稳运行的重要生产设备。
随州曾都P1G清洗,凝汽器清洗电话查询不同的温度区间所进行的反应过程不同,产生物的组成也不同。
总之,热解的实质是加热有机分子使之裂解成小分子析出的过程,它包含了许多复杂的物理化学过程。
热解方法热分解过程由于供热方式、产品形态、热解炉结构等方面的不同,热解方式各异,按热解温度不同,1oC以上称为高温热解,67oC称为中温热解,6oC以下称为低温热解。
热解方式按供热分:直接加热法供给被热解物的热量是被热解物所处理的废弃物部分直接燃烧或向热解反应器提供补充燃料时所产生的热,由于燃烧需要提供氧气助燃,而采用空气、富氧或纯氧,其热解可燃气的热效应是不同的,纯氧作催化剂会产生C0H20等气体混在热解可燃气中,稀释了可燃气,结果降低了热解气的热效应。
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