苏州化学清洗,清罐离你近
采用高压水射流技术。
清洗效果非常明显。
设备由高压水泵。
进水软管、高压枪杆、专用喷头等组成。
清洗工艺:自来水经高压泵加压至50~100Mpa后。
经管路系统被传送至工作面上的执行机构。
高压水由喷头射出后形成1束极细而又具有强大打击能力的高压水射流。
其出口速度可高达380m/s。
将受热面上的结垢冲洗干净。
该清洗技术具有清洗水压高、调节方便、对被清洗设备无腐蚀、无污染环境、效果明显等特点。
是1种行之有效而省时省力省钱的好方法。
尤适用于解决空预器堵塞、炉膛受热面结焦结渣严重等难题。
凝汽器结垢严重影响了冷凝效果,影响端差、真空度和发电量。
结垢缩短了凝汽器设备使用寿命和正常出力。
如凝汽器管结垢达0.3mm,可影响汽轮机效率;超过0.5mm,可影响汽轮机出力,大幅浪费能源。
凝汽器管泄漏将引起锅炉机组各类水质故障,而腐蚀泄漏多由于循环水结垢而引起。
结垢导致凝汽器工作效率大大降低,影响机组运行经济性和安全性。
因此,合理的清洗很重要,也能延长使用寿命,提高换热效率,本文给大家介绍的就是凝汽器的清洗方案及清洗工艺流程。
1、造成凝汽器的堵塞的原因:
1.循环水结垢造成堵塞,1般是因为水中的碳酸盐遇热后,形成氢氧化镁等物质,粘结在换热器受热面上,导致受热面水循环不良,又引起悬浮物沉淀在换热器表面,造成2次水垢,极大的降低换热器传热效率。
2.杂质进入管道,导致堵塞,1般是在施工过程中,1些操作错误引起的。
管道内部生锈,引起堵塞,尤其是在储运期间,造成铁锈生成的速度加剧,因此停机期间的清洗十分重要。
2、凝汽器的清洗方式
1般凝汽器采用的清洗方式,都是酸洗、机械、高压水等试式,然而这类的清洗方式,会对设备的本身造成损害,甚至导致设备的报废,因此目前市场上又开发出了新的技术,对凝汽器进行清洗,能减少对设备的损耗,受到了大众的青睐和认可,因此在对凝汽器进行清洗的时候,清洗剂的选择十分重要,这需要专业的清洗人员进行判断。
3、凝汽器清洗工艺及流程:
选择合适的清洗剂,并针对凝汽器的面积及结垢状况,计算出清洗剂的用量。
根据凝汽器的管路容积,准备好清洗剂的容器,能满足循环需要即可,容器内表面要求干净无氧化层或者使用非金属材质的容器。
根据凝汽器内部循环压力要求,准备好可供循环的工业离心泵,准备好泵与凝汽器及容器的连接管路,必要时要制作法兰连接并连接好管路。
根据垢层厚度或者是清洗时间来确定清洗剂清洗剂使用浓度。
在容器内倒入足够量的清洗剂开始对凝汽器设备进行循环清洗
循环清洗过程中由于清洗剂与垢质发生化学反应,在溶液槽内可发现有明显溶解的垢质杂质及泡沫。
清洗1段时间后,用PH试纸对清洗剂进行测试,测试结果PH值如高于45左右时,需适量添加清洗剂原液继续清洗。
清洗过程中需要时刻对清洗剂进行测试,保持PH值在3以内有效范围且长时间再没有变化时,说明凝汽器设备已经清洗干净。
在容器在賖清水进行循环冲洗置换,把残留在设备内的已经剥离的垢质和其它杂质冲洗干净。
sdhrqx
2、2期加药、煮炉:1加药量:将纯度为的Na0H80Kg配成20%碱液与100Kg磷酸3钠Na0412H20配成混合溶液。
煮炉:将压力升至1.01.5MPa。
煮炉8小时后。
降压至0.30.4MPa进行放水。
放水量仍为锅炉总量的10%。
放水前应补给水量至水位。
然后上至水位。
3、3期加药、煮炉:1加药量:将150Kg磷酸3钠Na0412H20配成10%浓度的液体。
然后。
对炉管进行干冰清洗。
即根据灰垢疏硬状况。
调节干冰机出口压力和干冰的流量。
以冲击力清楚炉管内的污垢。
操作人员必须先用长、短枪在钉头炉管表面和垂直缝隙间喷射吹扫。
去除所有灰尘污垢。
以确炉管表面和垂直缝隙间中没有任何灰尘。
最后。
炉管表面及垂直缝隙间灰垢清除后。
再换用45、90枪嘴喷射钉头管背面及斜侧面灰垢。
背斜侧面灰垢较难清洗。
主要原因炉管间距离窄。
干冰枪喷射嘴活动空间小。
为防止残留灰垢死角。
采用加大压力和流量。
使清洗更。
保证清洗质量。
苏州化学清洗,清罐离你近产品在前期进行实验室产品质量检测的基础上,在丁程安装完成后,进行了照明质量的现场跟踪测试。
12年8月13日,财政部、国家发展和改革委、科学技术部组织了半导体照明产品财政补贴推广项目招标会,正式将半导体照明产品纳入了节能照明产品财政补贴推广范围。
国家电光源质量监督检验中心北京积极参与到了项目的招投标准备、招投标产品测试和后期照明工程质量测试和评价过程中,从实验室测试产品质量、照明工程体现产品质量两方面,对前期示范工程和财政补贴产品质量进行了调研分析,同时,将我国实验室测试产品质量与其他国家半导体照明产品质量监测项目进行了对比。
交易前请核实商家资质,勿信夸张宣传和承诺,勿轻易相信付定金、汇款等交易方式。