苏州P1G清洗,排油烟管道清洗离你近
锅炉清洗效果检查清洗完成后。
对于系统中可以打开的闷盖、法兰以及有关的进出口阀门对清洗结果进行检验。
如果有必要的话。
还应该在系统的循环状态下对各个管道的流量进行检测。
经过检测就可以知道各处的流速是不是均匀。
看各处是否有阻塞现象。
鼓风机风管系统节能改造:改造前鼓风机出口支风管由于多年运行出现多处漏点。
阀门关闭不严。
导致部分空气由漏点溢出。
为保证供给风量。
必须加大鼓风机开度。
最终导致了电耗的上升。
严重影响生产能耗。
换热器清洗机结垢的原因分析:
1、 以离子或分子状态溶解于水中的杂质
钙盐类:在水中的主要构成有 CaHC032、CaCl2、CaS04、CaSi03 等。
钙盐是造成换热器结垢的主要成分。
镁盐:在水中的主要构成有 MgHC032、MgCl2、
MgS04 等。
镁溶解在水中后, 在受热分解后生成 Mg0H2沉淀, 构成泥渣或水垢。
钠盐:主要构成有NaCl 、Na2S04、NaHC03 等。
NaCl 不生成水垢, 但水中有游离氧存在, 会加速金属壁的腐蚀;
Na2S04 的含量过高会结盐, 影响安全运行;
水中的 NaHC03在温度和压力的作用下会分解出 NaC03、Na0H、C03, 使金属晶粒受损。
1、换热器清洗机清洗水垢的步骤
冲冼: 酸洗前, 先对换热器进行开式冲洗, 这样既能提高酸洗的效果, 也可降低酸洗的耗酸量。
将清洗液倒人清洗设备, 然后再注入换热器中。
酸洗: 将注满酸溶液的换热器静态浸泡 2h。
然后连续动态循环 3~4h。
其间每隔0.5h 进行正反交替清洗。
酸洗结束后, 应将酸洗液稀释中和后排掉。
碱洗 :酸洗结束后,用 Na0H、Na04, 软化水按1定的比例配制好, 利用动态循环的方式对换热器进行碱洗, 达到酸碱中和, 使换热器板片不再腐蚀。
水洗: 碱洗结束后,用清洁的软化水.反复对换热器进行冲洗 0.5h, 将换热器内的残渣冲洗干净。
2、防止板式换热器结垢的措施
运行中严把水质关,必须对系统中的水和软化罐中的软化水进行严格的水质化验,合格后才能注人管网。
新的系统投运时,应将换热器与供热系统分开, 进行1段时间的循环后, 再将换热器并人系统中, 以避免管网中杂质进入换热器。
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此类水垢不易用安全除垢剂。
可改用我厂生产的碱性除垢剂清除。
锅炉水处理解决方法为使锅炉系统在化状态下运行。
就必须对锅炉系统的水系统进行专门的化学处理:清除水垢、锈蚀和防腐蚀处理:1、化学清洗:加入化学清洗剂将系统内的浮锈、垢、油污清洗分散排出。
还原成清洁的金属表面2、日常养护:加入锅炉阻垢剂。
避免金属生锈。
防止钙镁离子结晶沉淀。
锅炉的清洗分两部分。
1部分是锅炉对流管、过热器管、空气热器、水冷壁管水垢、铁锈的清洗。
即对锅炉水进行水质处理。
为使锅炉系统在化状态下运行。
我们还必须对锅炉系统的水系统进行专门的化学处理:清除水垢、锈蚀和防腐蚀处理。
化学清洗即加入化学清洗剂将系统内的浮锈、垢、油污清洗分散排出。
还原成清洁的金属表面。
如果在锅炉清洗时。
只采用高压水射流清洗技术对锅炉炉膛等管外部位进行清洗。
而不认真进行水系统清洗清洗。
很难达到额定的蒸发量。
并且由于传热性变差。
使得金属过热。
在锅炉压力作用下。
炉管发生鼓包。
甚至。
传热性变差。
使得燃料消耗增加。
运行费用上升。
锅炉寿命缩短。
苏州P1G清洗,排油烟管道清洗离你近优点:效率高。
该工艺对废水中的有机物,氨氮等均有较高的去除效果。
当总停留时间大于54h,经生物脱氮后的出水再经过混凝沉淀,可将C0D值降至1mg/L以下,其他指标也达到排放标准,总氮去除率在7%以上。
流程简单,投资省,操作费用低。
该工艺是以废水中的有机物作为反硝化的碳源,故不需要再另加等昂贵的碳源。
尤其,在蒸氨塔设置有脱固定氨的装置后,碳氮比有所提高,在反硝化过程中产生的碱度相应地降低了硝化过程需要的碱耗。
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