太原化学清洗,空预器清理费用
锅炉化学清洗的作用是什么呢。
简单的说。
对于新锅炉化学清洗的目的主要是洗掉铁锈等杂物。
使用1段时间的锅炉化学清洗主要是洗掉炉管内结的垢.保证锅炉的长期稳定运行。
这是为什么呢。
这主要是因为如果锅炉中的各种杂质及附着物没得到清洗。
它们的危害是巨大的。
主要危害表现有。
1、妨碍传热。
1方面影响锅炉效率。
另1方面会使炉管金属过热烧坏或者是使用寿命缩短。
2、对锅炉产生腐蚀作用。
日积月累。
导致炉壁变薄而损坏。
3、堵塞管道。
冷却塔是用水作为循环冷却剂,从1系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,冷却塔暴露于大气中,运行过程中会有大量的泥沙、藻类等附着于冷却塔填料表面,不清理干净会在以后的运行中将这些污垢冲洗到冷却器内造成冷却器内热交换铜管的堵塞,影响热交换效果,所以必须对冷却塔进行清理。
因此要想保证冷却塔的正常使用离不开对它的清洗,下面玉顺环保小编给大家讲解1下冷却塔清洗。
1、停机清洗
及按照清洗流程杀菌灭藻清洗清洗除垢剂清洗预膜清洗后的清理。
此方案需要在停机状态下进行清洗,时间8天左右,除垢率95%以上。
清洗程序:水冲洗杀菌灭藻清洗清洗剂除垢清洗清洗后冲洗预膜清洗后的清理。
2、水冲洗
水冲洗的目的是用大流量的水尽可能冲洗掉系统中的灰尘、泥沙、脱落的藻类及腐蚀物等疏松的污垢,同时检查系统的泄漏情况。
冲洗水的流速以大于0.15m/s为宜,冲洗合格后排尽系统内的冲洗水。
3、杀菌灭藻清洗
杀菌灭藻清洗的目的是杀死系统内的微生物,并使设备表面附着的生物粘泥剥落脱离。
排掉冲洗水后将系统内加入杀菌灭藻剂进行清洗,当系统的浊度趋于平衡时停止清洗。
4、清洗液除垢清洗清洗液清洗的目的是利用清洗剂把系统内的水垢、氧化物溶解后溶于水冲洗掉。
将清洗剂加入空调系统用循环泵循环清洗并在高点排空和较低点排污,以避免产生气阻和导淋堵塞,影响清洗效果。
清洗时应定时检测清洗液浓度、金属离子Fe2+、Fe3+、Cu2+浓度、温度、PH值等,当金属离子浓度趋于平缓时结束清洗。
5、清洗后的漂洗
此次水冲洗是为了冲洗掉清洗时残留的清洗液以及清洗掉的杂质,冲洗是要不断开起导淋以使沉积在短管内的杂质、残液冲洗掉。
冲洗是不断测试PH值,浊度,当PH值、浊度趋于平缓时结束冲洗。
6、用高压水冲洗蒸发器,将蒸发器内沉淀的杂质冲洗掉,必要时也要对蒸发器单独外接循环系统进行清洗。
2、冷却塔清理由于冷却塔暴露于大气中,运行过程中会有大量的泥沙、藻类等附着于冷却塔填料表面,不清理干净会在以后的运行中将这些污垢冲洗到冷却器内造成冷却器内热交换铜管的堵塞,影响热交换效果,所以必须对冷却塔进行清理。
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锅炉清洗CC122是船舶上锅炉专用产品。
能迅速清除锅炉中的垢、锈、油及其它污垢。
锅炉清洗能使锅炉内壁上的污垢迅速脱落。
使之焕然1新。
CC122是提高锅炉使用寿命和使用效果的产品。
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能迅速清除锅炉中的垢、锈、油及其它污垢。
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使用方法:浸泡循环法:交换器、空调、汽车水箱等制冷设备清洗时1般将CC122稀释成37倍注入其循环系统。
浸泡约半个小时。
然后进行循环清洗1个小时左右循环时间以洗为准再1边加入清水。
1边放出大部分残液。
可适量加入CC122中和剂循环。
直到PH值67时。
再循环清洗20分钟放出残液。
加入清水即可。
2.1.4清洗前对化学清洗的药品如原液纯度、所选择的缓蚀剂缓蚀效率等进行复验。
并按技术、安全措施的要求做好设备、材料、化验仪器和试剂、安全用品及其它清洗所需物品的准备。
2.2清洗系统的设计2.2.1化学清洗系统应根据锅炉结构、清洗介质和清洗方式、水垢的分布状况、锅炉房条件和环境及清洗的范围等具体情况进行设计。
2.2.2锅炉采用循环清洗时。
其系统设计应符合下列要求:1清洗箱应耐腐蚀并有足够的容积和强度。
可保证清洗液畅通。
并能顺利地排出沉渣。
2清洗泵应耐腐蚀。
泵的出力应能保证清洗所需的清洗液流速和扬程。
并保证清洗泵连续可靠运行。
3清洗泵入口或清洗箱出口应装滤网。
滤网孔径应小于5mm。
且应有足够的通流截面。
4清洗液的进管和回管应有足够的截面积以保证清洗液流量。
且各回路的流速应均匀。
5锅炉顶部及封闭式清洗箱顶部应设排气管。
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随着服役期限增长,人工加药处理过程若不能及时调节,极易出现水质波动问题,通过选择自动加药技术,可以加强的监控来水变化,在药量控制方面,其度更高,操作简单便捷同时设备能够达到较高的灵敏度,最终实现加药变化与来水变化稳定1致,对于污水的处理效果以及设备的使用耐久性能都十分有效。
通过不断研究改进完善注水站污水处理的自动加药技术,已经有多次实践证明,经该技术处理后的污水,不仅各项指标达到规范要求,电镀污水对注水设施的腐蚀效果也有很大减缓,设备使用周期也有所增加,经济效益较为良好。
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