唐山迁西管道脱脂公司
锅炉清洗自动检测为了监督锅炉的运行状况指导操作和检查控制效果需并以此为应用电子计算机进行巡回检测数据锅炉清洗处理工况计算趋势分析事故分析和操作指导等并用屏幕显示锅炉清洗顺序控制锅炉及其辅助设备在启以保持炉膛压力在给定范围内。
现代大型电站锅炉与汽轮发电机组成单元机组。
1般都采用协调控制系统。
它能根据锅炉和汽轮机的运行特性。
使机组更好地适应电网负荷的变化要自动检查和测量反映锅炉运行情况的物理量和设备状态大型锅炉的自动检测项目1般包括温度、锅炉汽包水位自动控制给水调节系统的任务是与锅炉蒸发量相平衡。
并维持汽包水位在工艺规定的范围。
基础组成整个启、停和事故处理的顺序控制。
板式换热器是用薄金属板1般为不锈钢压制成具有1定形状波纹的换热板片,然后加密封胶垫叠装而成的1种换热器。
主要由传热片、密封胶垫、夹紧螺栓、压紧板、整机框架等0部件组成。
冷热介质通过相邻换热板片流经各自通道,中间通过1层薄换热板片进行换热,因此节能,换热系数高,使用可靠,结构紧凑,体积小,占地少,组合灵活,调整维修方便。
板式换热器是1种结构紧凑、换热设备,它具有换热效率高其传热系数比管式换热器高3~5倍、占地面积小为管式换热器的1/3、使用寿命长、投资小、易于除垢、可靠耐用等特点,近年来被广泛应用于冶金、石油、制药、船舶、纺织、化工、医药、食品等行业,是实现加热、冷却、热回收、快速等用途的优良设备。
但是,由于板式换热器1般换热温度较高特别是汽水交换,且其换热效率高,所以易结垢。
同时板式换热器内部流通孔径小,结垢后使内部通道截面变小甚至堵塞,造成板式换热器换热效率降低,从而影响生产的正常进行。
因此,板式换热器应定期进行化学清洗,除掉污垢,以保证板式换热器的换热和生产的正常进行。
板式换热器清洗前的准备:板式换热器1般可分为:水水交换和汽水交换两种方式。
水水交换方式冷热介质均为水,且冷热水温差不大,大概在70~90℃之间,两边结垢情况基本相同;汽水交换方式热介质为水蒸汽,1般不易结垢,冷介质为水,温度约90℃,易结垢。
其垢样大致可分为水垢和污垢,尤以水垢为主。
水垢主要是水中溶解的各种盐类受热分解溶解度降低而结晶沉积在传热片上,通常为碳酸盐、磷酸盐、硫酸盐和硅酸盐,这类垢结晶致密,比较坚硬,难以清除;污垢1般是由颗粒细小的泥砂、尘土、不溶性盐类的泥状物、胶状氢氧化物、杂物碎屑、腐蚀产物、油污、特别是菌藻的及其粘性分泌物等组成,这种垢体积较大、质地疏松稀软,较易清除。
板式换热器的垢样以水垢为主,比较坚硬,和传热片结合牢固,难以用物理方法清除,所以选择用化学清洗中的酸清洗方法除垢。
根据板式换热器的结垢情况、老化程度和用户的要求,板式换热器的化学清洗可分为拆卸清洗和不拆卸清洗两种方法。
拆卸清洗除垢比较效果好,但劳动量大、工序复杂,且容易造成换热器渗漏、0配件损坏等不良影响;不拆卸清洗除垢不够好,但劳动量小、工序简单,且不容易造成换热器渗漏、0配件损坏等不良影响。
当板式换热器结垢情况严重、换热效率低下,甚至堵塞时,要采取拆卸清洗;当板式换热器结垢较轻或老化严重时,可采取不拆卸清洗。
化学清洗时可采取循环清洗和浸泡清洗相结合的清洗工艺。
循环清洗是用循环泵、清洗槽、塑料管、清洗对象组成封闭循环系统,将循环系统中加入适量清洗剂,用循环泵循环清洗;浸泡清洗是循环系统中清洗剂均匀达到1定浓度后,关闭循环泵浸泡。
为了保证清洗剂的浓度,在循环过程中,每隔1h要检测1次清洗槽内清洗剂的浓度,使清洗剂的浓度始终保持在0·10~0·15mol/L有效的范围内,必要时需添加清洗剂。
遇中午或晚上可采取加清洗剂后浸泡清洗。
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锅炉清洗工程是在锅炉系统中进行1系列工业规模的化学操作过程。
因此要特别注意安全及防护工作。
引起危害的原因主要是氯化氢与空气中的水蒸气作用产生烟雾所致。
它对上呼吸道有剧烈的刺激作用。
同时还具有1定的腐蚀性。
当浓被稀释到较低浓度时。
基本无明显危害。
刺激性和腐蚀性都很小。
对是安全的。
操作浓时应戴口罩和橡皮手套。
避免和皮肤接触或溅入眼睛。
当浓接触皮肤时。
用水冲洗1~2分钟后。
再用2~3%重碳酸钠NaHC03溶液清洗。
由于化学清洗之后。
得到了干净的金属表面。
因而能更快的生产出合格的产品。
工厂由此获得的经济效益将大大超过清洗的投资费用。
汽轮发电机组润滑油系统的主要作用是对汽轮机-发电机组所有轴承和轴封提供连续不断的油流。
也为汽轮机调节保安系统提供控制汽门的动力。
由于各种原因。
润滑油系统避免不了水份的存在。
如果油中水份大于0.1%就会使运机组产生锈蚀。
同时加速油的氧化变质。
产生水溶性酸性物质。
进1步加速锈蚀和油品劣化。
油品劣化后还可能产生各种树脂和油泥。
在高温下油泥可形成碳样沉积。
唐山迁西管道脱脂公司反过来说,则需要对曝气机进行改造,否则,无法交替运行的话,系统设计功能就无法充分发挥了。
问题246:目前运营1个造纸废水处理厂,氧化沟C0D去除率低只有5%,目前的进水C0D3mg/L,出水C0D14,氧化沟容积25m,拥有4台132KW表曝机,和两套射流曝气包括6m/min两台鼓风机,目前溶解氧太低只有.5,并且氧化沟的泡沫多水的粘度大,不知道什么原因,SV2%,SV1只有4,MLSS不知道控制什么合适,MLVSS只占5%。
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