铁岭酸洗钝化,蒸发器清洗怎么联系?
3.碱洗在水不断循环的过程中。
将预先计算好的碱洗药剂分批加入从临时系统的水箱加入。
并开始进行化学分析。
当碱洗药剂和pH值都达到预定指标后。
停止加药。
继续循环6~8小时。
碱洗结束。
4.水冲洗在水冲洗之前。
应将碱洗液全部排空。
排空后进水。
以尽可能高的速度冲洗。
使冲洗水出口的pH值小于9即可。
将排口关闭。
保持清洗系统满水位待酸洗用。
5.加热按第2步操作。
将清洗系统中的水加热到预定温度。
6.酸洗停止升温。
继续循环清洗系统中的水。
在不断循环过程中。
同时加入浓酸和缓蚀剂。
加入速度应比较缓慢。
特别是以碳酸盐水垢为主的锅炉。
进酸后有大量化碳气体逸出。
加酸速度更不可太快。
板式换热器是用薄金属板1般为不锈钢压制成具有1定形状波纹的换热板片,然后加密封胶垫叠装而成的1种换热器。
主要由传热片、密封胶垫、夹紧螺栓、压紧板、整机框架等0部件组成。
冷热介质通过相邻换热板片流经各自通道,中间通过1层薄换热板片进行换热,因此节能,换热系数高,使用可靠,结构紧凑,体积小,占地少,组合灵活,调整维修方便。
板式换热器是1种结构紧凑、换热设备,它具有换热效率高其传热系数比管式换热器高3~5倍、占地面积小为管式换热器的1/3、使用寿命长、投资小、易于除垢、可靠耐用等特点,近年来被广泛应用于冶金、石油、制药、船舶、纺织、化工、医药、食品等行业,是实现加热、冷却、热回收、快速等用途的优良设备。
但是,由于板式换热器1般换热温度较高特别是汽水交换,且其换热效率高,所以易结垢。
同时板式换热器内部流通孔径小,结垢后使内部通道截面变小甚至堵塞,造成板式换热器换热效率降低,从而影响生产的正常进行。
因此,板式换热器应定期进行化学清洗,除掉污垢,以保证板式换热器的换热和生产的正常进行。
板式换热器清洗前的准备:板式换热器1般可分为:水水交换和汽水交换两种方式。
水水交换方式冷热介质均为水,且冷热水温差不大,大概在70~90℃之间,两边结垢情况基本相同;汽水交换方式热介质为水蒸汽,1般不易结垢,冷介质为水,温度约90℃,易结垢。
其垢样大致可分为水垢和污垢,尤以水垢为主。
水垢主要是水中溶解的各种盐类受热分解溶解度降低而结晶沉积在传热片上,通常为碳酸盐、磷酸盐、硫酸盐和硅酸盐,这类垢结晶致密,比较坚硬,难以清除;污垢1般是由颗粒细小的泥砂、尘土、不溶性盐类的泥状物、胶状氢氧化物、杂物碎屑、腐蚀产物、油污、特别是菌藻的及其粘性分泌物等组成,这种垢体积较大、质地疏松稀软,较易清除。
板式换热器的垢样以水垢为主,比较坚硬,和传热片结合牢固,难以用物理方法清除,所以选择用化学清洗中的酸清洗方法除垢。
根据板式换热器的结垢情况、老化程度和用户的要求,板式换热器的化学清洗可分为拆卸清洗和不拆卸清洗两种方法。
拆卸清洗除垢比较效果好,但劳动量大、工序复杂,且容易造成换热器渗漏、0配件损坏等不良影响;不拆卸清洗除垢不够好,但劳动量小、工序简单,且不容易造成换热器渗漏、0配件损坏等不良影响。
当板式换热器结垢情况严重、换热效率低下,甚至堵塞时,要采取拆卸清洗;当板式换热器结垢较轻或老化严重时,可采取不拆卸清洗。
化学清洗时可采取循环清洗和浸泡清洗相结合的清洗工艺。
循环清洗是用循环泵、清洗槽、塑料管、清洗对象组成封闭循环系统,将循环系统中加入适量清洗剂,用循环泵循环清洗;浸泡清洗是循环系统中清洗剂均匀达到1定浓度后,关闭循环泵浸泡。
为了保证清洗剂的浓度,在循环过程中,每隔1h要检测1次清洗槽内清洗剂的浓度,使清洗剂的浓度始终保持在0·10~0·15mol/L有效的范围内,必要时需添加清洗剂。
遇中午或晚上可采取加清洗剂后浸泡清洗。
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1、在蒸汽锅炉清洗进水管上加装配套的法兰盲板或连接头。
用软管与机外清洗车连接。
建立1个临时注药液口。
2、用常温水将粘泥剥离所用药剂在清洗车中溶解、混均后。
用提升泵从进水口注入锅炉内。
3、药剂浓度达到需求后关闭清洗注入口。
开启锅炉循环泵进行循环清洗。
约8小时后。
浊度升高到124%。
排除废液。
用清水漂洗直到浊度降至10mg/L。
4、再加入酸洗所用的相应药剂。
同样的方法进行除锈、除垢清洗。
定时检测清洗过程中的多项控制指标。
做好记录。
并按清洗规范及时增添所需药剂。
24小时后。
进行排污。
漂洗。
锅炉清洗清洁型能源锅炉电锅炉的普及使是现在采暖的发展趋势。
电锅炉取代燃煤等有污染的锅炉。
锅炉清洗电锅炉占地小。
没异味。
没噪音。
方便控制操作。
电锅炉普及使用3至5年或可实现。
在明后年将是主流锅炉产品。
在经济成本方面算下来。
使用电锅炉比使用其他的锅炉节省能源2/3左。
电锅炉普及使用3至5年或可实现:1、电锅炉是节能环保产品。
对城市环境不会造成污染。
这也是电锅炉在明后年占领上海的重要原因。
同时在全国也会得到大范围的普及使用。
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