新乡封丘管道脱脂电话查询
锅炉清洗:取大半杯70℃在右的热水。
放入两小勺除垢剂。
搅拌使其溶解。
把1小块水垢投入水中。
若有大量气泡。
反应激烈。
锅炉清洗水垢渐渐被溶解掉。
这说明水垢为碳酸盐水垢。
此后可用此型除垢剂。
若没有多少气泡生成。
放置1段时间不见水垢变小。
此类水垢不宜用此型除垢剂。
可改用我公司生产的锅炉除垢剂清除。
用法及用量:除垢剂用量应根据水垢多少确定。
1般每公斤水垢需要12公斤除垢剂清除。
也可按公式计算。
用药量公斤=1.5结垢厚度毫米热交换面积平方米。
配制的清洗液浓度1般不超过15%。
锅炉经过长时间运行,不可避免的出现了水垢、锈蚀问题,锅炉形成水垢的主要原因是给水中带有硬度成份,经过高温、高压的不断蒸发浓缩以后,在炉内发生1系列的物理、化学反应,最终在受热面上形成坚硬、致密的水垢。
水垢是锅炉的“百害之首”,是引起锅炉事故的主要原因,其危害性主要表现在:
1、浪费大量燃料 : 因为水垢的导热系数只有钢材的几十分之1,所以当受热面结垢后会使传热受阻,为了保持锅炉1定的出力,就必须提高火侧的温度,从而使向外辐射及排烟造成热损失。
由于锅炉的工作压力不同,水垢的类型及厚度不同,所浪费的燃料数量不同,根据试验和计算,水垢的厚度和损耗燃料有如下比例:当水垢厚度S≥1mm时,浪费燃料5~13%; ≥2mm时,浪费燃料13~18%; ≥3mm时,浪费燃料18~26%。
2、容易使钢板、管道因过热而被烧损 : 因为锅炉结垢后,又要保持1定的工作压力及蒸发量,只有提高火侧的温度,但是水垢越厚,导热系数越低,火侧的温度就得越高。
1般说来锅炉火侧的温度在900℃左右,而水侧的温度在190℃左右。
当没有水垢时钢板的温度在230℃左右,1旦结垢1mm左右,钢板的温度比无垢时提高了140℃左右。
20#钢板当温度达到315℃时,金属的各项可塑性指标开始下降,当达到450℃时,金属会因过热而蠕动变形。
所以锅炉结垢是很容易使金属被烧损的。
3、 增加检修费用和降低使用寿命 : 锅炉因水垢而引起的事故大约是锅炉事故总数的3分之1,还是上升趋势,不但造成设备的损坏,也威胁到人身的安全。
因此,在给水合格的情况下,锅炉运行时应严格控制锅内用水达到国家标准;并在运行中防止水垢的生成,而且结垢后需及时进行处理,必须防止及清除锅炉炉内水垢及控制水质。
要解决以上问题,目前最科学的方法是在锅炉运行加入综合性能好,功效的药剂运行保养及定期进行锅炉清洗。
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4.10.2用腐蚀指示片测量的金属腐蚀速度的平均值应小于6g/m2h。
且腐蚀总量不大于60g/m2。
4.10.3锅炉清洗表面应形成良好的钝化保护膜。
金属表现不出现2次浮锈。
无点蚀。
第5章清洗废液的处理5.1锅炉清洗废液应经处理后才能排放。
废液处理和测定方法见附录11《清洗废液的处理和F含量的测定方法》和附录10《电站锅炉化学清洗工艺综合表》。
严禁排放未经处理的酸、碱液及其它有毒废液。
也不得采用渗坑、渗井和漫流的方式排放废液。
锅炉清洗电锅炉凝汽器铜管的材质采用磺酸进行清洗成膜其清洗化学清洗前。
锅炉清洗在溶药箱中配置磺酸。
水温控制在35~45。
先加浓度为0.3%专用缓蚀剂。
然后进行1h的系统循环后。
逐渐加入磺酸。
控制其质量分数在30.5%。
循环清洗5~6h。
使内表面干净。
无腐蚀产物及垢物清洗结束。
进行镀膜处理。
清洗结束后其铜管的腐蚀速率为0.47g/m2h评定效果均为优良。
某电厂锅炉为某电厂锅炉为亚临界参数、1次中间再热、单炉膛、平衡通风自然循环汽包锅炉。
采用EDTA清洗炉本体和炉前系统。
新乡封丘管道脱脂电话查询农药生产属于精细化工范畴,生产过程较复杂,反应步骤多,原材料消耗量大,因此生产过程中有大量3废产生。
江苏某药业企业年产5t乐果、年产2t稻丰散,在生产过程中,有恶臭、、甲苯、非类总烃,HCl,HBr,Br2等有害物质产生。
在原来的生产线中,虽然配备了废气治理和净化设施,但效果欠佳,难以满足现行的大气污染排放标准,造成了严重的经济损失和社会不良影响。
农药厂如何更加有效控制废气是亟待解决的问题。
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