新乡脱脂除油,蒸发器清洗价格
锅炉清洗给锅炉注水至可见水位。
再把化开的溶液注入炉内。
并保持高水位。
而后点火升温、煮炉。
锅炉清洗煮炉的操作分常压和带压两种方式。
常压煮炉时。
待炉水煮沸后。
用小火和保持炉水沸腾。
炉内压力升至1公斤/平方厘米后维持时间不少于24小时然后再降压。
停止煮炉后。
要逐渐排污和补水。
炉温要缓慢下降。
以防造成残余应力。
当炉水温度降至50%左右方可放水。
带压煮炉时。
升压要缓慢。
1般用24小时左右把压力升至工作压力的50%。
然后保持该温度和压力。
维持这种状态1段时间维持时间不少于24小时。
换热器清洗机结垢的原因分析:
1、 以离子或分子状态溶解于水中的杂质
钙盐类:在水中的主要构成有 CaHC032、CaCl2、CaS04、CaSi03 等。
钙盐是造成换热器结垢的主要成分。
镁盐:在水中的主要构成有 MgHC032、MgCl2、
MgS04 等。
镁溶解在水中后, 在受热分解后生成 Mg0H2沉淀, 构成泥渣或水垢。
钠盐:主要构成有NaCl 、Na2S04、NaHC03 等。
NaCl 不生成水垢, 但水中有游离氧存在, 会加速金属壁的腐蚀;
Na2S04 的含量过高会结盐, 影响安全运行;
水中的 NaHC03在温度和压力的作用下会分解出 NaC03、Na0H、C03, 使金属晶粒受损。
1、换热器清洗机清洗水垢的步骤
冲冼: 酸洗前, 先对换热器进行开式冲洗, 这样既能提高酸洗的效果, 也可降低酸洗的耗酸量。
将清洗液倒人清洗设备, 然后再注入换热器中。
酸洗: 将注满酸溶液的换热器静态浸泡 2h。
然后连续动态循环 3~4h。
其间每隔0.5h 进行正反交替清洗。
酸洗结束后, 应将酸洗液稀释中和后排掉。
碱洗 :酸洗结束后,用 Na0H、Na04, 软化水按1定的比例配制好, 利用动态循环的方式对换热器进行碱洗, 达到酸碱中和, 使换热器板片不再腐蚀。
水洗: 碱洗结束后,用清洁的软化水.反复对换热器进行冲洗 0.5h, 将换热器内的残渣冲洗干净。
2、防止板式换热器结垢的措施
运行中严把水质关,必须对系统中的水和软化罐中的软化水进行严格的水质化验,合格后才能注人管网。
新的系统投运时,应将换热器与供热系统分开, 进行1段时间的循环后, 再将换热器并人系统中, 以避免管网中杂质进入换热器。
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随着时间的推移。
浊度慢慢减轻。
运行6个月后。
残留水垢大部分被除掉少数脱落到锅筒底部。
变成了软垢。
极易变成水渣将其排除。
实例2某厂1台KZL410型卧式快装锅炉清洗。
安装前没有对水质进行测试。
软化设备调试操作有误。
水质没有达到标准要求。
致使新安装锅炉运行3个月后。
上水部位的水冷壁被水垢堵塞。
并出现爆管。
更换了6根。
其余部分水垢厚度4mm左右。
个别部位7~8mm.酸洗之后。
残留水垢较多。
由于该炉的补充水天然碱度在3.5mmol/L。
锅炉运行时的碱度持在15~20mmol/L左右0H、女C0t。
故没有投加Na2C3。
只投加了HEDMP、HEMA和腐植酸钠。
运行了4个月。
残留水垢大量减少。
3台余热锅炉的补给水采用软化处理。
但未配备水处理人员。
也未按规范要求及时进行水处理及水质监测。
近年来锅炉出力逐渐下降。
并影响生产用汽。
2015年1月底使用单位停炉检查。
发现锅炉内部水侧受热面覆盖有厚约2mm的水垢。
决定请专业清洗单位对3台余热锅炉进行酸洗除垢。
于是在网上找到1家自称经锅炉水处理协会评定。
具有B级锅炉化学清洗资质的苏州淼能环保科技有限公司。
于2月初由该公司对这因此未发现有明显的酸对金属腐蚀现象。
对水垢已脱落的炉管进行测厚。
管壁厚度3.6mm~3.9mm管壁设计厚度为4.0mm。
在允许使用范围。
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