伊春上甘岭化学清洗,低温储罐费用
锅炉清洗为验证煤粉锅炉技术替代传统燃煤工业锅炉的节能环保优势。
促进我国煤炭清洁燃烧领域的变革和发展。
锅炉清洗以近年来神东煤炭集团公司煤粉锅炉系统技术工程化应用为实例。
介绍了该技术在神东煤炭集团公司下属6个矿区共18台锅炉合计516蒸t/h的工程建设和示范运行。
统计了系统运行2个采暖季的节能效益。
神东6个矿区锅炉房锅炉平均热效率达90%以上。
用户认可的节煤率达52%。
因节能带来的收益超过1.5亿元。
系统运行2个采暖季共减排烟尘210t、S02467t、N0x643t。
换热器清洗机结垢的原因分析:
1、 以离子或分子状态溶解于水中的杂质
钙盐类:在水中的主要构成有 CaHC032、CaCl2、CaS04、CaSi03 等。
钙盐是造成换热器结垢的主要成分。
镁盐:在水中的主要构成有 MgHC032、MgCl2、
MgS04 等。
镁溶解在水中后, 在受热分解后生成 Mg0H2沉淀, 构成泥渣或水垢。
钠盐:主要构成有NaCl 、Na2S04、NaHC03 等。
NaCl 不生成水垢, 但水中有游离氧存在, 会加速金属壁的腐蚀;
Na2S04 的含量过高会结盐, 影响安全运行;
水中的 NaHC03在温度和压力的作用下会分解出 NaC03、Na0H、C03, 使金属晶粒受损。
1、换热器清洗机清洗水垢的步骤
冲冼: 酸洗前, 先对换热器进行开式冲洗, 这样既能提高酸洗的效果, 也可降低酸洗的耗酸量。
将清洗液倒人清洗设备, 然后再注入换热器中。
酸洗: 将注满酸溶液的换热器静态浸泡 2h。
然后连续动态循环 3~4h。
其间每隔0.5h 进行正反交替清洗。
酸洗结束后, 应将酸洗液稀释中和后排掉。
碱洗 :酸洗结束后,用 Na0H、Na04, 软化水按1定的比例配制好, 利用动态循环的方式对换热器进行碱洗, 达到酸碱中和, 使换热器板片不再腐蚀。
水洗: 碱洗结束后,用清洁的软化水.反复对换热器进行冲洗 0.5h, 将换热器内的残渣冲洗干净。
2、防止板式换热器结垢的措施
运行中严把水质关,必须对系统中的水和软化罐中的软化水进行严格的水质化验,合格后才能注人管网。
新的系统投运时,应将换热器与供热系统分开, 进行1段时间的循环后, 再将换热器并人系统中, 以避免管网中杂质进入换热器。
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工业设备清洗是现在很多行业中都需要面临的1个很现实的问题。
虽然是比较麻烦的1件事情。
但是作为设备护理的1个重要部分也必不可少的。
化学清洗作为1种清洗的方式。
在现在的工业设备清洗中是经常被用到的。
很多人也将工业设备化学清洗视为主要的1种形式。
工业设备化学清洗在进行之前和结束之后都是有需要注意的1些问题的。
这些问题的存在也是每个企业和工作人员都需要重视的。
1.锅炉清洗前在进行工业设备化学清洗之前。
要先充分了解清洗剂的种类和设备在材质、性质上的问题。
导热油锅炉以煤、燃油或燃气为燃料。
导热油为热载体。
利用循环油泵强制液相循环。
将热能输送给用热设备后。
继而返回重新加热的直流式特种工业炉。
1般分为立式手烧、卧式圆筒型、卧式机烧3种燃煤结构形式。
主要是根据加煤的劳动强度从而分了这3种形式。
而导热油锅炉运行1段时间后会结有大量的污垢及腐蚀产物等。
这些污垢牢固附着于锅炉内表面。
导致传热恶化、燃料增多。
影响锅炉的运行效率。
造成较大的经济损失。
给锅炉的安全运行带来了严重的危害。
伊春上甘岭化学清洗,低温储罐费用但对1些难降解的有机污染物,如类、吲哚类、煤焦油加氢废水类、咔唑类等物质则很难实现完全降解,导致煤化工装置产生的污水经过生化反应后的C0D难以达到1级排放标准。
经过生化处理后的污水仍需进1步进行深度处理,直至达到循环使用的品质然后送往用户处,或达到排放标准后排入自然界中。
故废水的物化预处理+生化处理+深度处理的多方法联合处理流程应该是煤化工废水处理方案的基本发展方向见。
水处理技术的应用循环利用或达标排放5.1物化预处理:根据工程经验,经过生化法处理的废水含酚量应该低于3mg/l。
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