宜宾宜宾煤气管道清洗公司
锅炉清洗液的试片表面状态良好。
未观察到点蚀情况。
3号清洗液的试片表面覆盖1层黑色腐蚀产物。
除去腐蚀产物后。
发现试片表面出现严重点蚀。
锅炉清洗试片的腐蚀速率见表2。
浸泡过程中Fe3+目前大部分酸洗用缓蚀剂尚未能有效抑ZFe3+所引起的腐蚀。
当清洗液中Fe3+含量较高时。
对铁的腐蚀程度加剧。
甚至引起点蚀[1]。
因此。
DL/T7942001《火力发电锅炉化学清洗导则》明确规定:在锅炉化学清洗时。
当清洗液中Fe3+含量不低于300mg/L时应加入适量的还原剂。
如氯化亚锡、联氨、抗坏血酸钠等将Fe3+还原。
防止其对基体的腐蚀。
锅炉经过长时间运行,不可避免的出现了水垢、锈蚀问题,锅炉形成水垢的主要原因是给水中带有硬度成份,经过高温、高压的不断蒸发浓缩以后,在炉内发生1系列的物理、化学反应,最终在受热面上形成坚硬、致密的水垢。
水垢是锅炉的“百害之首”,是引起锅炉事故的主要原因,其危害性主要表现在:
1、浪费大量燃料 : 因为水垢的导热系数只有钢材的几十分之1,所以当受热面结垢后会使传热受阻,为了保持锅炉1定的出力,就必须提高火侧的温度,从而使向外辐射及排烟造成热损失。
由于锅炉的工作压力不同,水垢的类型及厚度不同,所浪费的燃料数量不同,根据试验和计算,水垢的厚度和损耗燃料有如下比例:当水垢厚度S≥1mm时,浪费燃料5~13%; ≥2mm时,浪费燃料13~18%; ≥3mm时,浪费燃料18~26%。
2、容易使钢板、管道因过热而被烧损 : 因为锅炉结垢后,又要保持1定的工作压力及蒸发量,只有提高火侧的温度,但是水垢越厚,导热系数越低,火侧的温度就得越高。
1般说来锅炉火侧的温度在900℃左右,而水侧的温度在190℃左右。
当没有水垢时钢板的温度在230℃左右,1旦结垢1mm左右,钢板的温度比无垢时提高了140℃左右。
20#钢板当温度达到315℃时,金属的各项可塑性指标开始下降,当达到450℃时,金属会因过热而蠕动变形。
所以锅炉结垢是很容易使金属被烧损的。
3、 增加检修费用和降低使用寿命 : 锅炉因水垢而引起的事故大约是锅炉事故总数的3分之1,还是上升趋势,不但造成设备的损坏,也威胁到人身的安全。
因此,在给水合格的情况下,锅炉运行时应严格控制锅内用水达到国家标准;并在运行中防止水垢的生成,而且结垢后需及时进行处理,必须防止及清除锅炉炉内水垢及控制水质。
要解决以上问题,目前最科学的方法是在锅炉运行加入综合性能好,功效的药剂运行保养及定期进行锅炉清洗。
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2.4导热油结垢造成的危害导热油系统中少量的轻组分可通过排气线排出。
但若轻组分太多。
将引起泵出流量低。
联锁停炉。
重组分多将引起炉管内部结焦导致炉管的传热速率下降。
热油炉的热效率降低。
造成能源浪费。
炉管内外温差加大。
当炉管的外壁温度达到600~700℃。
易烧穿炉管。
而引起火灾事故。
造成设备损坏。
甚至造成人员伤亡事故。
结焦是热油炉的大敌。
是引起火灾的祸根。
避免热油炉结焦是1个很值得研究的问题[12]。
由于导热油有以上的缺点。
解决的方法通常是进行清洗除垢。
第3步:除垢清洗。
按规定向配液槽内均匀加入7%左右的酸性除垢剂进行循环清洗2小时浸泡4小时再循环。
清洗时每隔3十分钟检测1次进出口清洗液的酸性浓度。
适时调整加入药剂的比例。
清洗过程中选择和清洗材质相同的挂片放置在配液箱内。
以便测定系统清洗腐蚀情况。
第4步:排酸水冲洗。
当循环清洗最后两次检测酸的浓度差低于0.2%时。
采用边排放边注水的办法进行中和排放清洗液。
当检测PH值达到5左右时。
停止排放进行脉冲冲洗1小时后放掉。
宜宾宜宾煤气管道清洗公司但在福岛县海域,此次并非只是建设1个浮体式风车,而是建设多个,形成1个风电场。
在当初提出这1项目构想时,应该不止笔者1个人认为:就连着床式都没有完全普及,浮体式也太超前了吧。
看看之前日本采用可再生能源的速度,不得不让人怀疑这到底得多少年才能实现呢。
13年秋季开始运这1计划甚至让人觉得有些荒唐。
但事实推翻了这种悲观的想法。
浮体式风车福岛未来与浮体式变电站福岛纽带在提出构想后只用了2年时间,就正式投入运。
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