宜昌宜都油罐清洗离你近
监视管道选取锅炉水冷蒸发屏管道备用管制作。
在清洗前将备用管两端焊接法兰。
用临时阀门将监视管段安装在清洗回水管道。
调节好监视管道流量与洗头流量匹配。
安装前监视管道由于长期暴露在空气中。
其内表面生成红色铁锈及氧化皮。
结垢情况较为严重。
垢量分析测试其垢量为170g/m2监视管道清洗后。
内表面氧化皮及红色铁锈已清洗干净。
表面形成了良好的钢灰色保护膜。
内部平整光滑。
截取管样剖开检查。
内部关闭钝化膜致密。
无粗晶体析出。
用酸性硫酸铜点滴试验时间长达23s。
完全达到优良标准。
换热器清洗机结垢的原因分析:
1、 以离子或分子状态溶解于水中的杂质
钙盐类:在水中的主要构成有 CaHC032、CaCl2、CaS04、CaSi03 等。
钙盐是造成换热器结垢的主要成分。
镁盐:在水中的主要构成有 MgHC032、MgCl2、
MgS04 等。
镁溶解在水中后, 在受热分解后生成 Mg0H2沉淀, 构成泥渣或水垢。
钠盐:主要构成有NaCl 、Na2S04、NaHC03 等。
NaCl 不生成水垢, 但水中有游离氧存在, 会加速金属壁的腐蚀;
Na2S04 的含量过高会结盐, 影响安全运行;
水中的 NaHC03在温度和压力的作用下会分解出 NaC03、Na0H、C03, 使金属晶粒受损。
1、换热器清洗机清洗水垢的步骤
冲冼: 酸洗前, 先对换热器进行开式冲洗, 这样既能提高酸洗的效果, 也可降低酸洗的耗酸量。
将清洗液倒人清洗设备, 然后再注入换热器中。
酸洗: 将注满酸溶液的换热器静态浸泡 2h。
然后连续动态循环 3~4h。
其间每隔0.5h 进行正反交替清洗。
酸洗结束后, 应将酸洗液稀释中和后排掉。
碱洗 :酸洗结束后,用 Na0H、Na04, 软化水按1定的比例配制好, 利用动态循环的方式对换热器进行碱洗, 达到酸碱中和, 使换热器板片不再腐蚀。
水洗: 碱洗结束后,用清洁的软化水.反复对换热器进行冲洗 0.5h, 将换热器内的残渣冲洗干净。
2、防止板式换热器结垢的措施
运行中严把水质关,必须对系统中的水和软化罐中的软化水进行严格的水质化验,合格后才能注人管网。
新的系统投运时,应将换热器与供热系统分开, 进行1段时间的循环后, 再将换热器并人系统中, 以避免管网中杂质进入换热器。
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十25期间。
锅炉清洗随着我国节能减排、可再生能源利用、煤改气等政策的推行。
工业锅炉的产品结构、燃烧方式也发生了不同程度的变化。
锅炉清洗燃油气锅炉、生物质锅炉、余热锅炉等得到了较快发展。
具体来讲。
十25期间。
燃煤锅炉的产量呈下降趋势。
燃油气锅炉、燃生物质锅炉呈上升趋势。
链条炉稳中有降。
流化床炉逐年下降。
压力1.25MPa及以下锅炉产量呈上升趋势。
1.25MPa以上锅炉稳中趋降。
水管锅炉总体趋降。
锅壳锅炉总体趋升。
1t/h和小于1t/h的工业锅炉继续减少。
1t/h以上至10t/h容量锅炉稳中趋升按台数。
10t/h以上至35t/h容量锅炉稳中趋降。
35t/h以上大容量工业锅炉持续上升容量合计上升至少10个百分点。
钢铁、建材行业用余热锅炉有逐年减少的趋势。
锅炉清洗除垢必要锅炉经过长时间运行。
不可避免的出现了水垢、锈蚀问题。
锅炉形成水垢的主要原因是给水中带有硬度成份。
经过高温、高压的不断蒸发浓缩以后。
在炉内发生1系列的物理、化学反应。
最终在受热面上形成坚硬、致密的水垢。
水垢是锅炉的百害之首。
是引起锅炉事故的主要原因。
其危害性主要表现在:浪费大量燃料:因为水垢的导热系数只有钢材的几十分之1。
所以当受热面结垢后会使传热受阻。
为了保持锅炉1定的出力。
就必须提高火侧的温度。
从而使向外辐射及排烟造成热损失。
宜昌宜都油罐清洗离你近工艺流程根据实际废水特征和处理要求,工程设计工艺分两步走,步,首先对封孔含镍废水及酸碱含油废水进行预处理,具体流程如所示。
对封孔含镍废水的处理主要是利用混凝化学法去除废水中大部分的2价镍离子,出水进入后续综合废水调节池。
对酸碱含油废水,由于该废水中的油脂多与表面活性剂等混杂在1起,其相对密度小于1,在静态下可浮于水面上,首先通过隔油池将废水中大部分的油脂类物质除去后,再进行后续的深度处理。
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