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锅炉清洗机组直流锅炉上进行的酸洗监测结果。
酸洗结束时测得Fe3+质量浓度达1500mg/L。
锅炉清洗分析原因为由于清洗系统产生负压。
导致大量空气漏入。
初始还原剂投加量不足以整个酸洗阶段Fe3+含量。
导致在酸洗初期达到1个短期离子含量平衡后。
金属基体开始不断受到Fe3+的腐蚀。
酸浓度持续降低而总铁离子含量升高。
清洗腐蚀指示试片的腐蚀速度达2.67g/m2h。
数值偏大。
电化学法和腐蚀失重法测定的势1致。
随着Fe3+质量浓度的增加Rp值迅速降低。
当Fe3+质量浓度增至1000mg/L以上时。
Rp值降至测量底限。
换热器清洗机结垢的原因分析:
1、 以离子或分子状态溶解于水中的杂质
钙盐类:在水中的主要构成有 CaHC032、CaCl2、CaS04、CaSi03 等。
钙盐是造成换热器结垢的主要成分。
镁盐:在水中的主要构成有 MgHC032、MgCl2、
MgS04 等。
镁溶解在水中后, 在受热分解后生成 Mg0H2沉淀, 构成泥渣或水垢。
钠盐:主要构成有NaCl 、Na2S04、NaHC03 等。
NaCl 不生成水垢, 但水中有游离氧存在, 会加速金属壁的腐蚀;
Na2S04 的含量过高会结盐, 影响安全运行;
水中的 NaHC03在温度和压力的作用下会分解出 NaC03、Na0H、C03, 使金属晶粒受损。
1、换热器清洗机清洗水垢的步骤
冲冼: 酸洗前, 先对换热器进行开式冲洗, 这样既能提高酸洗的效果, 也可降低酸洗的耗酸量。
将清洗液倒人清洗设备, 然后再注入换热器中。
酸洗: 将注满酸溶液的换热器静态浸泡 2h。
然后连续动态循环 3~4h。
其间每隔0.5h 进行正反交替清洗。
酸洗结束后, 应将酸洗液稀释中和后排掉。
碱洗 :酸洗结束后,用 Na0H、Na04, 软化水按1定的比例配制好, 利用动态循环的方式对换热器进行碱洗, 达到酸碱中和, 使换热器板片不再腐蚀。
水洗: 碱洗结束后,用清洁的软化水.反复对换热器进行冲洗 0.5h, 将换热器内的残渣冲洗干净。
2、防止板式换热器结垢的措施
运行中严把水质关,必须对系统中的水和软化罐中的软化水进行严格的水质化验,合格后才能注人管网。
新的系统投运时,应将换热器与供热系统分开, 进行1段时间的循环后, 再将换热器并人系统中, 以避免管网中杂质进入换热器。
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实践证明。
新建锅炉如启动前不进行化学清洗。
水、汽系统内的各种杂质和附着物在锅炉投运后会产生以下危害:1.直接妨碍管壁的传热或导致水垢的产生。
使炉管金属过热和损坏。
缩短锅炉的使用寿命。
2.促使锅炉在运行中发生沉积物的腐蚀。
致使炉管变薄、穿孔而引管。
3.在炉水中形成碎片和沉渣。
从而引起炉管堵塞或破坏正常的汽、水流动的工艺。
4.使炉水的含硅量、含铁量等水质指标长期不合格。
延长了机组的启动时间。
危害汽轮机的正常运行。
随着化学清洗业的发展和普及。
清洗设备工具可望形成系列化、规格化。
1.1.5清洗验收标准清洗后的验收标准至关重要。
这是工业化学清洗水平的标志。
这些标准既要考虑到被清洗对象的清洗要求。
又要考虑到清洗对被清洗对象可能造成的损害之允许程度。
同时还要考虑到对环境保护和健康所要求的符合程度。
清洗验收标准是最起码的法规。
必须切实执行。
1.1.6售后技术服务工业化学清洗过程是化学清洗工程部门与用户之间共同实现的过程。
也是1个不断改进、不断完善、不断提高的过程。
宜春袁州化学清洗,煤气管道清洗推荐公司对活性碳纤维:CF进行了改性处理,改性后的:CF对含苯类化合物废水具有很好的选择吸附能力,经改l生:CF处理后废水中苯类化合物含量可达到GB(此处数字已屏蔽)《污水综合排放标准》的1级排放标准。
改性:CF再生工艺简单,是含苯类化合物废水的吸附剂。
吸附法的优点是可达到目标污染物的回收利用,实现废物的资源化。
但由于传统的颗粒状:C吸附剂在吸附效率、再生条件以及材料的机械强度和使用寿命等方面均不太理想,处理周期长,所以今后的研究方向应在大力开发新型吸附材料方面。
2溶剂萃取法溶剂萃取法是利用溶质在两种不互溶的液相间分配性质的差异来实现液1液间的传质,从而达到分离目的。
林中祥等采用苯或N531苯作为萃取剂去除废水中的酚,用苯萃取3次可使废水中酚含量达到GB(此处数字已屏蔽)《污水综合排放标准》的3级排放标准,而用N531苯萃取2次即可使废水中的酚含量达到GB(此处数字已屏蔽)《污水综合排放标准》的1级排放标准。
但苯在水中有1定的溶解度,用苯作萃取剂易产生2次污染。
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