益阳南县化学清洗,蒸汽管线酸洗钝化公司
用波长320nm~380nm的紫外光检查被除油金属表面。
应无油脂荧光。
用清洁干燥的白色滤纸擦拭被除油金属表面。
纸上应无油脂痕迹。
用无油蒸汽吹洗除油金属表面。
去其冷凝液。
放入1小粒直径不大于1mm的纯樟脑萘。
樟脑粒应不停旋。
用脱脂棉沾化碳擦拭1定面积的被除油金属表面。
测得被除油金属表面油含量应不大于125mg/m2。
作为酸洗的预处理过程除油。
只需要达到清洗方案的要求即可。
其它情况下的除油。
按除垢率和洗净率指标即表3的要求执行。
锅炉经过长时间运行,不可避免的出现了水垢、锈蚀问题,锅炉形成水垢的主要原因是给水中带有硬度成份,经过高温、高压的不断蒸发浓缩以后,在炉内发生1系列的物理、化学反应,最终在受热面上形成坚硬、致密的水垢。
水垢是锅炉的“百害之首”,是引起锅炉事故的主要原因,其危害性主要表现在:
1、浪费大量燃料 : 因为水垢的导热系数只有钢材的几十分之1,所以当受热面结垢后会使传热受阻,为了保持锅炉1定的出力,就必须提高火侧的温度,从而使向外辐射及排烟造成热损失。
由于锅炉的工作压力不同,水垢的类型及厚度不同,所浪费的燃料数量不同,根据试验和计算,水垢的厚度和损耗燃料有如下比例:当水垢厚度S≥1mm时,浪费燃料5~13%; ≥2mm时,浪费燃料13~18%; ≥3mm时,浪费燃料18~26%。
2、容易使钢板、管道因过热而被烧损 : 因为锅炉结垢后,又要保持1定的工作压力及蒸发量,只有提高火侧的温度,但是水垢越厚,导热系数越低,火侧的温度就得越高。
1般说来锅炉火侧的温度在900℃左右,而水侧的温度在190℃左右。
当没有水垢时钢板的温度在230℃左右,1旦结垢1mm左右,钢板的温度比无垢时提高了140℃左右。
20#钢板当温度达到315℃时,金属的各项可塑性指标开始下降,当达到450℃时,金属会因过热而蠕动变形。
所以锅炉结垢是很容易使金属被烧损的。
3、 增加检修费用和降低使用寿命 : 锅炉因水垢而引起的事故大约是锅炉事故总数的3分之1,还是上升趋势,不但造成设备的损坏,也威胁到人身的安全。
因此,在给水合格的情况下,锅炉运行时应严格控制锅内用水达到国家标准;并在运行中防止水垢的生成,而且结垢后需及时进行处理,必须防止及清除锅炉炉内水垢及控制水质。
要解决以上问题,目前最科学的方法是在锅炉运行加入综合性能好,功效的药剂运行保养及定期进行锅炉清洗。
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锅炉清洗主要采用洗管器、刮刀、铲刀等工具。
有时还配合水力冲洗进行机械清除。
此法比较简单。
成本低。
但劳动强度大。
锅炉清洗除垢效果差。
易损坏金属表面。
只适用于除垢面积小。
且结构简单便于机械工具铲到水垢的中小型蒸汽锅炉。
碱洗除垢用磷酸3钠、烧碱、纯碱等碱性进行煮炉清洗。
其作用主要是松动水垢并促使其脱落。
碱洗除垢常与机械除垢配合进行。
碱洗用药量为:磷酸3钠3~5kg/t。
纯碱12kg/t氢氧化钠2~4kg/t。
锅炉经过长时间运行。
不可避免的出现了水垢、锈蚀问题。
这些问题的出现。
由于垢的产生。
使得传热性变差。
以致锅炉效力降低。
故很难达到额定的蒸发量。
并且由于传热性变差。
使得金属过热。
在锅炉压力作用下。
炉管发生鼓包。
甚至。
传热性变差。
使得燃料消耗增加。
运行费用上升。
锅炉寿命缩短。
因此。
锅炉结垢后。
应采取必要的方法除垢。
解决方案为使锅炉系统在化状态下运行。
就必须对锅炉系统的水系统进行专门的化学处理:清除水垢、锈蚀和防腐蚀处理:1、化学清洗:加入化学清洗剂将系统内的浮锈、垢、油污清洗分散排出。
还原成清洁的金属表面。
2、日常养护:加入锅炉阻垢剂。
避免金属生锈。
防止钙镁离子结晶沉淀。
益阳南县化学清洗,蒸汽管线酸洗钝化公司在本文中主要针对采用电气节能技术比较广泛的几项技术和大家交流1下,比如新型节能电动机在企业生产中的应用、变频技术在生产过程中的应用、还有企业照明方面节能技术的应用。
新型节能电动机在企业生产中的应用化工企业正在从传统的规模型向能效型变,环保、节能设备的采用越来受到国家的重视,这就使得老的化工企业必须淘汰高耗能的动力设备,采用新型节能设备。
石油化工企业生产都是比较大型的企业,生产流程长,电动机数量较多,而且电动机都是长周期运行的设备,是企业耗能的主要设备,电动机的耗电量约占整个石油化工企业总耗能的6%以上,所以率先在石油化工企业推广新型节能电动机是非常有必要的,这也是企业节能减排的1大措施,有利于降低企业的运行成本,增大企业的利润空间。
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