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利用有机聚羧酸盐的再生自解脱膜作用和除垢作用。
有机聚羧酸盐能在传热面上。
形成1种与垢层共沉淀的膜这种膜增长到1定的程度就会破裂。
并同水垢1同离开传热面。
随之脱落。
利用腐植酸钠的渗透作用。
腐植酸钠有较强的渗透作用。
能渗透到水垢和金属接触面上与钙、镁盐发生复分解反应。
使老水垢与金属的表面附着力降低而脱落。
应用实例实例1某厂1台KZL28型卧式快装锅炉。
原水为地下水。
硬度10.Mg2+计。
虽有水处理设备。
因水质太差。
加之操作不当。
结生水垢。
覆盖面积达90%以上。
平均厚度45mm。
最厚处达11mm.酸洗之后。
取其残留水垢。
通过试验。
判定为硫酸盐水垢。
当汽轮机凝汽器冷却水管结垢或被冷却塔堵塞时,凝汽器真空受到破坏,使凝汽器真空下降,使汽轮机不能正常工作。
因此必须停机清洗凝汽器冷却管,使凝汽器冷却管保持较高的清洁状态。
凝汽器清洗方法通常有以下几种:
1、凝汽器冷却水管采用机械清洗,机械清洗工艺即用钢丝刷+毛刷等机械清洗,用人工清洗水垢。
机械清洗缺点是时间长,劳动强度大。
2、凝汽器冷却水管采用酸洗。
当凝汽器铜管结有硬垢,真空下滑无法维持时应停机进行酸洗。
用酸液溶解去除硬质水垢。
去除水垢的同时还要采取适当措施防止铜管被腐蚀。
3、通风干燥法。
凝汽器有软垢污泥时,可采用通风干燥法处理,其原理是使管内微生物和软泥龟裂,再通水冲走。
4、反冲洗法。
凝汽器中的软垢还可以采用冷却水定期在铜管中反向流动的反冲洗法来清除。
这种方法的缺点是要增加管道阀门的投资,系统较复杂。
5、胶球清洗+胶球清洗装置连续清洗法。
是将比重接近水的胶球橡胶球剥皮胶球普通胶球金刚砂胶球半金刚砂胶球投入循环水中,在循环水压力作用下,使胶球橡胶球剥皮胶球普通胶球金刚砂胶球半金刚砂胶球通过冷却水管,清洗铜管内松软的沉积物。
胶球清洗+胶球清洗装置是1种较好的凝汽器清洗方法。
目前我国各电厂普遍采用此法。
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而不应该随便地取下某1垢样的化验结果为依据确定方案。
也不应该将各部垢样混在1起来进行化验作为依据。
这些只能使化学除垢导致失败。
酸洗除垢中温度的控制。
不应该采取高温酸洗。
因为我们酸洗用剂1般情况下是无机酸。
采用无机酸时温度宜控制在60~80℃此温度已包括投酸后的反应放热。
呈黑色。
但检验中会发现酸洗后的锅炉内表面呈黑白相间的不均色。
呈光亮的金属本色。
黑色膜虽然形成。
但用手或水冲洗即能抹去。
这样情况的出现说明酸洗除垢后期碱液钝化失败。
锅炉清洗为此需要研究深度脱硫及进1步降低N0x排放的技术措施。
对已运行CFB锅炉的测试表明。
对折算硫分Szs小于1g/MJ的燃料。
当Ca/S摩尔比为2.0~3.0时。
其脱硫效率可达到90%~98%。
个别CFB锅炉甚至能够达到99%。
相应的S02排放值在100mg/m3下。
典型的工程实例如表1所示。
由表1可知。
对于福建Y电厂300MWCFB锅炉而言。
在Ca/S摩尔比等于5时。
脱硫效率达到99%。
此时对应的S02排放值为50mg/m3。
虽然Ca/S摩尔比数值特别大。
但煤的折算硫分相对较低0.34%。
故石灰石耗量为17.7t/h。
约为入炉煤量的10%。
所以采用炉内脱硫技术在经济上也是可以接受的。
漳州P1G清洗,低温储罐电话查询但是由于反应时间过长,分子量增长过慢,随着繁衍代数的增加树突的尺寸变大,分支官能团体积也呈指数增涨,造成结构空间障碍增大,反应难以继续进行。
很少有高代数的P:M:M树状大分子是通过收敛法合成的。
P:M:M树状大分子在工业水处理的应用工业污水中常常含有大量重金属离子、无机盐和有机物质,它们在1定条件如蒸发,浓缩等下极易结合形成污垢,而这些污垢具有累积性和非生物降解性,易沉积于水处理系统中,有些沉积物还具有毒性,对自然环境和人们健康造成危害。
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