淄博化学清洗,蒸汽管线酸洗钝化公司
在低压锅炉清洗过程中。
酸洗液的浓度值增加清洗时间以及酸洗液浓度等。
能够较明显的检查出实验效果在以上的试验中锅炉清洗验证了缓蚀剂浓度和酸洗液浓度的适宜实验条件。
利用此实验条件。
进行以下的锅炉清洗时间和清洗温度等因素的实验和分析。
低压锅炉清洗过程中清洗时间对缓蚀效率的影响实验数据表。
根据此表。
做出随着低压锅炉清洗时间的变化缓蚀效率的变化图并进行分析。
在实验的过程中。
每个烧杯里的反应程度不同。
酸洗液的浓度越高。
反应越剧烈。
据观察。
随着酸洗液浓度的升高。
反应越来越剧烈。
在酸洗液浓度为时。
反应越快。
并且缓蚀试片表面的反应速度较大。
表面腐蚀速度也最快。
再增加酸洗液的浓度时。
缓蚀试片的表面反应速度没有显着增长增加低压锅炉清洗过程中的清洗时间。
缓蚀效率是先减小后增大的。
在清洗时间为小时时。
缓蚀量。
缓蚀效率很好。
换热器清洗机结垢的原因分析:
1、 以离子或分子状态溶解于水中的杂质
钙盐类:在水中的主要构成有 CaHC032、CaCl2、CaS04、CaSi03 等。
钙盐是造成换热器结垢的主要成分。
镁盐:在水中的主要构成有 MgHC032、MgCl2、
MgS04 等。
镁溶解在水中后, 在受热分解后生成 Mg0H2沉淀, 构成泥渣或水垢。
钠盐:主要构成有NaCl 、Na2S04、NaHC03 等。
NaCl 不生成水垢, 但水中有游离氧存在, 会加速金属壁的腐蚀;
Na2S04 的含量过高会结盐, 影响安全运行;
水中的 NaHC03在温度和压力的作用下会分解出 NaC03、Na0H、C03, 使金属晶粒受损。
1、换热器清洗机清洗水垢的步骤
冲冼: 酸洗前, 先对换热器进行开式冲洗, 这样既能提高酸洗的效果, 也可降低酸洗的耗酸量。
将清洗液倒人清洗设备, 然后再注入换热器中。
酸洗: 将注满酸溶液的换热器静态浸泡 2h。
然后连续动态循环 3~4h。
其间每隔0.5h 进行正反交替清洗。
酸洗结束后, 应将酸洗液稀释中和后排掉。
碱洗 :酸洗结束后,用 Na0H、Na04, 软化水按1定的比例配制好, 利用动态循环的方式对换热器进行碱洗, 达到酸碱中和, 使换热器板片不再腐蚀。
水洗: 碱洗结束后,用清洁的软化水.反复对换热器进行冲洗 0.5h, 将换热器内的残渣冲洗干净。
2、防止板式换热器结垢的措施
运行中严把水质关,必须对系统中的水和软化罐中的软化水进行严格的水质化验,合格后才能注人管网。
新的系统投运时,应将换热器与供热系统分开, 进行1段时间的循环后, 再将换热器并人系统中, 以避免管网中杂质进入换热器。
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从分离器出来的烟气及少量细颗粒进入除尘器进行最后除尘。
除尘后的烟气温度为70~75℃。
不必加热即可经烟囱排入大气。
为使CFB锅炉进1步降低N0x排放值。
达到深度脱硝的目的。
可在炉膛出口处设置选择性非催化还原SNCR系统[10]。
典型CFB锅炉的SNCR系统由还原剂储槽、还原剂喷枪以及相应的控制系统组成见图2。
还原剂可采用液氨或尿素溶液。
还原剂在旋风分离器入口烟道上喷入时。
烟气温度1般为800~920℃。
锅炉清洗由于技术和设备瓶颈限制。
近年来我国矿山信息化虽然得到了1定的发展。
但是与发达国家还有1定的差距。
主要是信息数据的收集和处理方面。
锅炉清洗总的来说存在以下问题。
信息化技术水平总体低。
我国煤炭的很大1部分是由乡镇煤矿生产。
乡镇煤矿分布广。
单个产煤少。
生产技术低。
几乎没有信息管理系统。
近几年国有煤矿硬件设施得到很大的发展。
煤炭产量也得到很大的提高。
但是在矿区信息化方面还没有实质性的进步。
在网络数据共享方面更少。
淄博化学清洗,蒸汽管线酸洗钝化公司DTR0主要有如下特点:避免物理堵塞现象,程度的结垢和污染现象,浓缩倍数高采用DTR0不仅可实现预处理,还可对废水进行减量浓缩,使进人后续蒸发器的水量减少1半以上,相对降低了蒸发器的造价,但由于与传统预处理相比,DTR0的造价较高,综合比较下来,两种组合方案的总造价仍然相差不大。
DTR0技术最开始主要用于垃圾渗滤液处理,国内1些垃圾填埋场和焚烧厂多年前就有应用,如北京阿苏卫填埋场、重庆长生桥填埋场、上海御桥垃圾焚烧厂等。
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