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并且对堵塞的锅炉水冷壁管难以用化学方法清洗。
只得更换。
这样增加了锅炉的维修费用和维修时间。
如大同矿务局某矿就有49台供热锅炉。
因水质差。
结垢严重造成锅炉爆管和鼓包。
用化学清洗效果很不理想。
除垢率不到50%。
并且锅炉钢材有被腐蚀的现象。
影响了锅炉安全经济运行。
所以对锅炉的清洗人们1直在寻找1种新的理想方法。
高压水射流技术是以水为介质。
经过高压水发生装置形成高压。
经过控制。
最后通过喷嘴将压力能变为高度聚集的水射流动能。
以达到对结垢物的清除目的。
当汽轮机凝汽器冷却水管结垢或被冷却塔堵塞时,凝汽器真空受到破坏,使凝汽器真空下降,使汽轮机不能正常工作。
因此必须停机清洗凝汽器冷却管,使凝汽器冷却管保持较高的清洁状态。
凝汽器清洗方法通常有以下几种:
1、凝汽器冷却水管采用机械清洗,机械清洗工艺即用钢丝刷+毛刷等机械清洗,用人工清洗水垢。
机械清洗缺点是时间长,劳动强度大。
2、凝汽器冷却水管采用酸洗。
当凝汽器铜管结有硬垢,真空下滑无法维持时应停机进行酸洗。
用酸液溶解去除硬质水垢。
去除水垢的同时还要采取适当措施防止铜管被腐蚀。
3、通风干燥法。
凝汽器有软垢污泥时,可采用通风干燥法处理,其原理是使管内微生物和软泥龟裂,再通水冲走。
4、反冲洗法。
凝汽器中的软垢还可以采用冷却水定期在铜管中反向流动的反冲洗法来清除。
这种方法的缺点是要增加管道阀门的投资,系统较复杂。
5、胶球清洗+胶球清洗装置连续清洗法。
是将比重接近水的胶球橡胶球剥皮胶球普通胶球金刚砂胶球半金刚砂胶球投入循环水中,在循环水压力作用下,使胶球橡胶球剥皮胶球普通胶球金刚砂胶球半金刚砂胶球通过冷却水管,清洗铜管内松软的沉积物。
胶球清洗+胶球清洗装置是1种较好的凝汽器清洗方法。
目前我国各电厂普遍采用此法。
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低压锅炉清洗过程影响因素的效果。
本实验采用单因素实验的方法分别从清洗过程中缓蚀剂的用量清洗温度。
随着浓度的升高。
腐蚀效率也就降低缓蚀剂的使用过程中清洗的目的是尽可能底清除水垢。
同时又要使腐蚀速率降低到锅炉清洗考虑到在市面上较容易购买、价格便宜。
故采用作为清洗介质。
浓度的提高或清洗时间的延长都有助于水垢的清除。
但是由此产生的腐蚀速率也相应提高。
在低压锅炉清洗过程中。
酸洗液的浓度值增加。
缓蚀试片的质量减少快。
达到点后。
进1步增加缓蚀剂的用量时。
腐蚀速度基本没有变化。
腐蚀效率上升或者降低都不明显更多的增加缓蚀剂的用量时。
腐蚀速度反而上升。
腐蚀效率也上升。
锅炉清洗由于结构上的特殊性。
对于有机热载体锅炉的清洗效果进行检查1般都是比较困难的。
锅炉清洗也有1部分研究人员提出了以下几个检验标准。
主要是对锅炉运行后的1些状况进行检查。
可以通过清洗结束后燃料消耗的减少量进行判断。
根据锅炉在清洗前后进出口之间的压力差进行判断。
3可以根据在清洗之后排烟温度的下降程度进行判断。
经过检验我们可以发现。
对于锅炉进行这几个方面的检查是可以在部分程度上对清洗的效果进行反映的。
驻马店汝南工业设备清洗离你近但是要去除氨氮,需要在硝化段结束后,通过反硝化进行进1步降解。
硝化段对进水有机物浓度无要求,反硝化则需要足够的进水有机物浓度。
问题3:最近单位TP1直超标。
前些日子SV1直往下将,从原来的2%降到1%左右。
控制在3mg/l,而且出水浑浊。
能见度极差,镜检污泥中表壳虫非常非常多。
初步断定下来为污泥解体。
调整工艺后。
从原来的浓缩池中回流剩余污泥到C:SS。
经过1个星期左右,SV升至25%出水情况明显好,能见度为1米左右,但是TP1直超标。
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